岩巷探放采空区积水技术在煤矿中的研究与应用

岩巷探放采空区积水技术在煤矿中的研究与应用

李卫兵LIWei-bing;张杰ZHANGJie;潘越PANYue

(鹤壁煤电股份有限公司八矿,鹤壁458000)

(The8thCoalMineofHebiCoalMineCo.,Ltd.,Hebi458000,China)

摘要:本文重点介绍了在岩中巷对采空区积水探放技术在鹤煤八矿3002(北)积水区进行疏放水的研究与应用,通过实施运用该探放水技术,成功的将3002(北)采空区内大量积水疏放干净,确保了3004(北)煤巷工作面的安全掘进以及后期3004(北)采煤工作面的安全回采。

Abstract:ThispaperfocusesontheapplicationandstudyofthetechnologyofdetectinganddischargingwaterfromgoafareawithrocklanetodetectanddischargethewaterfromtheHebiCoalEighthCoalMine3002(North)waterarea.Throughtheimplementationofthetechnologyofdetectinganddischargingwater,alotofwaterin3002(North)goafareawassuccessfullydischarged,thusensuringthesafeboringof3004(North)coalroadwayworkingfaceandthesaferecoveryoflater3004(North)coalworkingface.

关键词:岩中巷;探放水;钻孔设计;采煤工作面;探放水措施

Keywords:rocklane;detectinganddischargingwater;drillingdesign;coalminingworkingface;measuresfordetectinganddischargingwater

中图分类号:TD74文献标识码:A文章编号:1006-4311(2014)14-0124-02

引言

鹤煤八矿隶属于河南煤业化工集团鹤壁煤业(集团)公司,矿井始建于1958年6月,并于1960年5月投产,初期设计生产能力为10万t/a,1970~1974年进行扩建,扩建后的生产能力为60万t/a。2006年核定生产能力为81万t/a。随着采煤深度的增加,浅部的煤层已回采结束,留下大面积的采空区,为预防采空区失火,采空区内都注入大量的泥浆水,以及原采空区内煤层顶底板砂岩水流入采空区,以致采空区内存在大量积水。导致采空区积水成为目前鹤煤八矿生产的最大水害威胁,成为了煤矿防治水工作的重中之重。采空区积水疏放的干净与否,标志着防治水工作的成效如何。只有把上部采空区内积水疏放干净了,下部的煤巷工作面才可以安全掘进,工作面才能安全回采。

1施工方案

由于鹤煤八矿工作面接替紧张,32012(中)工作面即将回采结束、3103(南)工作面下顺槽还未贯通,急需尽快对3004工作面上顺槽及北切眼进行掘进。3004(北)工作面位于八矿井田的中央地区,三水平零采区的上部,下部为未开采的3006工作面,南部是还未掘进的3004(南)工作面,北部是还未掘进的3203工作面。根据3004(北)工作面设计图得知,3004(北)工作面上顺槽布置在3002(北)采空区下方,间隔煤柱1米。由于3002采空区内有大量积水,且水源主要为注浆水和煤层顶底板砂岩水。为了保证3004(北)工作面上顺槽掘进安全,计划在30采区轨道下山通过打钻对3002采空区进行探放水。待3002(北)采空区积水疏放完后,3004(北)工作面上顺槽方可开始安全掘进。

2施工步骤

2.1依据3004(北)工作面设计图,编制了《3002(北)采空区探放水设计》。本次打钻的钻机型号为YZ—150,基本参数:钻进深度150m,钻孔角度0~360度,钻头直径75mm,钻杆直径42mm。依据3002工作面下顺槽剖面图,3002下顺槽口标高-468.9,向南31米处为最低点,最低点标高为-471.3,积水水位标高为-450.4,积水长度320m,积水面积7120m2,积水量为14240m3,积水水压0.21MPa,设计止水套管长度6m。设计了4个钻孔,3个探水孔,1个检验孔。

2.2钻探队根据设计编制了《3002(北)采空区探放水施工安全技术措施》。开孔钻进用不小于?准130mm钻头,打钻到深度7m后,将10米长的止水套管下入孔内,装好直径108mm止水阀,按设计好的位置、方向和倾角,将孔口管固定好,然后再孔口处用锚索和钢丝绳将孔口管固定牢。待孔口管固定好后,用纱布缠在孔口管上,把混合好的马丽散倒在缠好的纱布内,迅速将孔口管插入孔内。马丽散凝固1小时后,用?准75mm的钻头钻进10m,用大于1.0MPa压力向孔内注水,待水压稳定0.5小时后观察孔口管周围的情况,如漏水按上述要求重新封孔,如不漏水方可施工。在钻进过程中,若突然出水,水压大出现顶钻,憋钻现象,立即停止钻进,关闭水闸门,但不得拔出钻杆,须将人员撤到安全地点,及时向矿调度汇报。

2.3钻探队按照设计在30采区轨道下山设计位置固定钻孔方位、倾角进行施工,先施工了3个探放水孔:①号孔方位角200°,倾角40°,孔深52米处出水,又向前打到59米到采空区顶板,初始出水量35m3/h,水压0.07MPa。②号孔方位角185°,倾角28°,孔深66米处出水,又向前打到76米到采空区顶板初始出水量38m3/h,水压0.1MPa。③号孔方位角170°,倾角19°,孔深61m处出水,又向前打到72米到采空区顶板,初始出水量45m3/h,水压0.18Mpa。历时5天后,3个钻孔均不再出水后,又用钻机对3个钻孔分别进行了涮孔,仍不再出水。然后施工了④号孔,方位角170°,倾角28°,孔深打到53米到采空区顶板,未出水。详见实际钻孔一览表(表2)。

2.4为了确保放水量计量准确,在30采区轨道下山对3002(北)采空区进行探放水在止水套管上加装了一个水表,水表可以24小时连续测量放水总量,本次探放水历时5天,共放水14160m3。由防治水评价小组对3002(北)采空区探放水工程进行了评价,消除了水害威胁,编制探放水总结,给施工单位下发了允许掘进通知书。现3004(北)工作面上顺槽及3004切眼已安全掘进结束,未发生突水事故,验证了3002(北)采空区积水已全部疏放干净,确保了3004(北)综采工作面的安全回采。

3结语

通过“岩巷探放采空区积水技术”在煤矿生产中的应用,利用玛丽散封孔材料替代水泥浆对止水套管(孔口管)进行加固,且在止水套管加装水表,仅需1.5小时就可以将止水套管加固好,且抗压强度超过1MPa,满足探放水工程需要。原采用水泥浆建筑止水敦,水泥凝固时间就要72小时,注水待压4个小时后不漏水,方可施工。现采用该“岩巷探放水技术”其放水量大,施工安全、快捷,不易堵孔且放水量计量准确,有效解决了在煤巷探放采空区积水中放水量小,速度缓慢,易堵孔,且安全系数低的局面,间接大大提高了采空区下煤巷掘进进度,消除了水害威胁,确保了煤巷在采空区下掘进安全,很值得推广应用。

参考文献:

[1]张振普.煤矿安全生产管理与技术[M].江苏:中国矿业大学出版社,2008-05.

[2]国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局.煤矿防治水规定[M].煤炭工业出版社,2009-11.

[3]李胜锋.浅议煤矿安全生产[J].科技情报开发与经济,2006(18).

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