催化裂化装置烟气轮机结垢原因分析与对策

催化裂化装置烟气轮机结垢原因分析与对策

论文摘要

2010年5月起,中国石油化工股份有限公司武汉分公司2号催化裂化装置出现了烟气轮机结垢问题,因此导致停机21次,为满足长周期运行的要求,装置做出多项调整和改造。总结自2010年至2016年针对烟气轮机结垢问题采取的一系列改造措施:降低烟气轮机入口烟气中细粉浓度,减少催化剂的黏连性,改善烟气轮机内的环境。发现烟气轮机结垢的关键原因是原VAS-250型第三级旋风分离器设计值与实际工况不匹配,实际烟气流量仅为原设计值的77%,烟气线速低,分离效率低,烟气轮机入口催化剂细粉质量浓度156 mg/m3,小于10μm颗粒仅占86%,低于烟气轮机设计要求。2016年6月对第三级旋风分离器进行改造,采用PSC-300型旋分单管,烟气轮机入口催化剂细粉粒度小于10μm的质量浓度达到92.5 mg/m3,满足烟气轮机设计要求。本周期,烟气轮机运行近3 a以来,烟气轮机解体3次均未发现硬垢,自2017年11月预防性维修后,已连续运行457 d,运行状况良好。

论文目录

  • 1 烟机运行情况及结垢现象
  •   1.1 烟机运行情况
  •   1.2 烟机结垢的现象
  • 2 烟机结垢的危害及原因分析
  •   2.1 烟机结垢的危害
  •   2.2 烟机结垢的机理
  • 3 解决烟机结垢采取的措施及效果
  •   3.1 减少烟气中催化剂细粉含量
  •   3.2 降低催化剂黏连性
  •   3.3 破坏烟机结垢环境
  •   3.4 第三级旋风分离器异常分析与改造
  • 4 结 论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 李孟,程劲,刘胜涛

    关键词: 催化裂化,烟气轮机结垢,催化剂细粉,第三级旋风分离器改造

    来源: 炼油技术与工程 2019年08期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 石油天然气工业

    单位: 中国石油化工股份有限公司武汉分公司

    分类号: TE96

    页码: 31-35

    总页数: 5

    文件大小: 1476K

    下载量: 86

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