摘要:桃山选煤厂入洗煤结构发生变化。按照以往入洗方式,选煤难度较大,不能保证产品质量,特别是产品硫分,成为迫切解决的难题。针对这种情况,采取原煤分采、分运、分储、保理配煤入洗的办法,成功地解决了多煤种入洗的难题。
关键词:入选配煤;产品;质量
1实现配煤入洗的可行性
1.1方案分析
目前,选煤厂生产两种产品:一是九级精煤,供国外市场,硫分小于0.85%;二是十级精煤,供国内市场,硫分小于1.00%,在单一2#煤入洗情况下,产品质量基本能满足要求;开发海外市场以来,用户对质量的要求日益提高。这就需要采取措施,解决多种煤入洗生产两种产品的难题。方案有两种:一种是井下分采、分运、分储后分煤种入洗,然后在精煤仓配煤装车;另一种是井下分运、分储后,配煤入洗,并按级别分储。经分析,每一种办法由于受0.2#煤产量制约,不能实现0.2#煤产率低,成本高,洗选难度大,精煤配仓装车不好操作。考虑到矿井及选煤厂实际,采取配煤入先,按级别储运精煤的方案可行,且易操作。
1.2矿原煤储系统
(1)井下运输系统
原设计井下煤仓2个,掘进煤仓1个。生产单一2#煤时,3个煤仓均为2#煤仓。多煤种开采时,井下可以实现不同煤种的分运、分储。
(2)地面原煤储备系统
选煤厂地面原设计5个原煤仓,单仓容量1.2×104t,原煤准备双系统生产。原煤仓上装仓皮带为可逆皮带,可以实现原煤按煤种储备。原煤仓下原设计的电振给煤机处理量较小,故障率高,需技术改造,更换可调给煤量的螺旋给煤机,实现按比例配煤。地面精煤储仓4个,单仓容量2800t,可分储两种精煤。
2配煤考试洗的依据
2.1三种原煤的有关资料
试验数据可知,3种原煤按质量要求入洗时,分选密度均相互接近,理论上可配煤入洗。考虑到矿井3种原煤的生产比例以及配煤的可操作性,同时考虑到主要是为降低产品硫分,经计算,生科九级精煤用0.2#煤和2#煤,其比例为1:4;生产十级精煤时3种煤同时入洗,其配洗比为1:1:1。按比例配洗后的浮沉资料见表1、表2。
2.2配洗后效果
由于表1、2可选性浮沉资料和指标可知,由02#煤和2#煤配洗生产九级精煤,理论产率可是53%,-1.5密度级硫分小于0.85%;按3种原煤配洗生产十级精煤时,理论产率可达58%,-1.5密度级硫分小于1%,符合洗选要求。
3完善现有生产系统改造
3.1井下运输系统改造
将原井下1#、2#煤仓进行运输线路自动控制系统改造,并建立井下运输严格的管理机制,使1#、2#两个煤仓分别装2#和8#煤,同时,矿上又将原来装有翻车机的掘进煤仓改造为自动卸载煤仓,储备产量较小的2#煤。改造后,提高了井下运输、储煤效率,达到了井下分运分储目的。
3.2地面系统改造
管理上,选煤厂准备车间采取严格的分运装措施,实现了分时段分装、分运、分储。洗煤车间更换了原煤仓下的电振给煤机,装备了可以自由调节给煤量的螺旋给煤机,并采取了以下措施:
(1)严格按配比要求进行给煤操作,发现其中一种煤给煤量跟不上,立刻停煤处理。
(2)不允许出现堵仓,出现后要立即处理。
(3)仓下装空气炮,处理堵仓事故。
(4)建立严格的量仓制度。每班可车前,必须了解煤仓存煤量和能否配煤要求。
(5)落实责任制,由调度负责检查考核。
作者简介:孙宇欣(1970~),男,辽宁宽甸县人,选煤工程师,从事煤质技术工作。