汽轮机调节汽阀阀碟螺栓故障分析与研究胡卫杰

汽轮机调节汽阀阀碟螺栓故障分析与研究胡卫杰

(哈尔滨汽轮机厂有限责任公司黑龙江哈尔滨150046)

摘要:调节汽阀是工业汽轮机中的重要部件之一,其运行的安全性和可靠性直接决定了汽轮机的稳定运行,一旦调节汽阀发生故障,势必造成汽轮机的出力不足甚至停机,导致汽轮机无法正常工作,给安全生产造成极大的隐患。阀碟螺栓断裂和磨损问题一直是导致调节汽阀故障的主要原因,针对该问题,早期的解决方法就是停机更换一套新的阀碟和阀碟螺栓。由于没有找到问题的症结所在,使得更换后的新阀碟和阀碟螺栓寿命也不长。基于此,本文主要对汽轮机调节汽阀阀碟螺栓故障进行分析探讨。

关键词:汽轮机;调节汽阀;阀碟螺栓故障;分析研究

1、前言

汽轮机是将蒸汽的能量转换为机械功的旋转式动力机械,又称蒸汽透平。由于功率大、蒸汽来源稳定等优点,乙烯装置裂解气压缩机均使用汽轮机作为其驱动设备。调节汽阀是控制汽轮机运行工况的执行机构,即是汽轮机的配汽机构。控制器通过控制调节汽阀的开度来调节汽轮机的进汽量,从而控制汽轮机功率,以满足运行工况需求。

2、调节汽阀结构特点

在杭汽设计的机组中,大部分调节汽阀采用了提板阀结构形式。即4个或5个小阀碟通过各自的阀碟螺栓统一挂在一根水平阀梁上,伺服油动机通过杠杆机构,同时拉升两根阀杆,从而将整个阀梁提起,几个小阀碟通过阀碟螺栓与阀梁之间的衬套来决定开启顺序及行程。阀梁总成结构图如图1所示。该结构的阀碟螺栓和阀梁衬套间配合为间隙配合,阀碟螺栓可在阀梁中自由活动,保证了阀门的关闭性能。同时,不同行程只需通过修改相应的衬套长度即可满足要求,保证了零件的通用性。

该阀梁结构在经过一段时间的应用之后发现:在高温高压应用场合,经常会发生第4阀、第5阀阀碟螺栓断裂和磨损现象。其中比较典型的就是为宁夏石化生产制造的抽凝式汽轮机,调节汽阀也采用如图1所示的阀梁总成结构,在运行一段时间后出现了第4阀的阀碟螺栓断裂现象。

从表1的运行工况变化过程中可以看出,在调节汽阀开到28.8之后,调阀升程继续升高,但进汽流量并没有进一步增加,调节汽阀开度在28格之前,进汽流量能够跟随调阀的开启,逐渐增加,轮室压力也逐步升高。通过与设计的调阀曲线进行比较后得出:调阀开度在28.8之前时,实际的运行工况参数与理论设计相符合,这时前3个阀碟逐渐开启。在调节汽阀行程标尺开到29格时,第4个小阀碟应该开启,以增加进汽流量。然而在实际运行过程中,调阀开到32.3格时的流量反而比行程标尺在28.8时还略小,而且轮室压力也没有进一步的增加,从而可以判断,可能是第4阀的阀碟掉落,导致阀梁提起时,第4小阀未开启,使得新蒸汽无法进入喷嘴,使得机组功率得不到提升。

在停机检修后,发现第4阀的阀碟螺栓已齐根断裂,导致该阀无法开启,断裂的阀碟和阀碟螺栓如图2所示。

图2宁夏石化阀碟螺栓断裂情况

从实物的断裂痕迹可以看出,该阀碟螺栓在根部由于受到交变应力而产生了典型的疲劳断裂现象。同时在其他机组维护过程中发现,阀碟螺栓和阀碟的螺纹配合处发现有螺纹磨损现象,导致螺纹配合失效,使得阀碟螺栓故障。

4、故障原因及理论分析

根据对该类故障现象的综合分析:在高温高压机组中,阀碟螺栓容易断裂和磨损,而且发现第4阀和第5阀发生断裂和磨损的概率比较高。由于调阀的结构限制,第4阀和第5阀的阀碟螺栓都比第1、2、3阀要长。在汽轮机速关阀刚打开时,调节汽阀没动作,所有阀碟都座落在各自的阀座上,蒸汽流速基本为零。当汽轮机运行到一定工况,第3阀开启后,第4阀或第5阀仍处于关闭状态,由于第4阀或第5阀的阀座前后压差的作用,阀碟被蒸汽力紧紧地压在相应的阀座上,根据计算阀碟受到上吨的蒸汽力,故阀碟与阀座紧密贴合,此时连接阀碟的阀碟螺栓力学模型相当于一端固定的悬臂梁。当受到蒸汽冲击力的作用时,使得阀碟螺栓承受了交变应力。

由于受到汽流漩涡的作用,一旦阀碟和阀碟螺栓出现热胀不均匀或拧紧力不够,就容易导致阀碟和阀碟螺栓的配合螺纹付产生位移差,使得阀碟和阀碟螺栓配合螺纹磨损,最终导致螺纹失效,阀碟螺栓与阀碟分离的现象如图3所示。

图3

根据宁夏石化机组的调节汽阀结构尺寸和工作环境,本研究对断裂的第4号阀碟和阀碟螺栓进行了三维建模,并利用有限元分析软件ANSYS对其进行了应力理论分析。本研究根据宁夏石化机组的实际运行情况及理论计算,得出的阀碟螺栓及阀碟正常工作时的环境参数如表2所示。

表2阀碟及阀碟螺栓工作环境参数

根据以上参数,本研究对其进行了仿真分析,从结果可以得出,该阀碟螺栓在与阀碟配合的根部,应力最大,最大可达到411.35MPa。

查询材料手册后可知:阀碟螺栓所用材料21Cr12MoV的屈服极限为423MPa。理论分析得到的最大应力虽然还没达到该材料的屈服极限,但已经非常接近,在该运行工况点工作的阀碟螺栓,由于汽流冲击力作用而受到交变应力,容易导致阀碟螺栓产生疲劳断裂。

针对这种状况,本研究考虑将阀碟螺栓用大一档,增加阀碟螺栓直径。对加粗的阀碟螺栓进行了建模和分析,从应力分布可以得出:阀碟螺栓和阀碟配合的地方依旧是应力分布最大的地方,但是最大的应力比修改前减少了很多,最大应力已降为195.75MPa,已明显低于该材料的屈服极限。

5、解决方案

根据现场机组的实际情况,结合理论分析的结果。针对宁夏石化机组出现的故障类型,本研究采取了以下措施:

(1)根据每台机组的实际运行工况,尽量减少阀碟螺栓的长度。

(2)在阀碟螺栓选型过程中,将阀碟螺栓跳档使用,增大阀碟螺栓直径,以增加阀碟螺栓根部承受交变应力的强度。

(3)在装配工艺中,将原有的常温拧紧工艺修改为加热后预紧工艺。

6、结束语

本研究通过对调节阀碟螺栓的实际应用表明:通过修正阀碟螺栓的结构尺寸及装配工艺,可以大大降低阀碟螺栓断裂及磨损故障,提高了调阀的稳定性,为汽轮机的安全可靠运行提供了保障。宁夏石化机组的调节汽阀通过上述方案的修正之后,机组运行稳定,没有再次出现阀碟螺栓断裂和磨损现象。

参考文献:

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[4]韩志强.300MW汽轮机高压主汽调节阀故障分析及处理[J].山西电力,2008(6):47-48.

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