液压控制论文_陈晨,吕兴明

导读:本文包含了液压控制论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:液压,控制系统,液压机,开环,液压缸,回路,流体。

液压控制论文文献综述

陈晨,吕兴明[1](2019)在《液压同步控制回路在农业机械上的应用》一文中研究指出液压同步控制回路是液压技术的重要组成部分,随着液压技术在工业生产、工程机械、农业机械等领域的广泛应用,在重型负载或负载体积较大需要多个支点工况时,需要多个执行元件同时驱动负载运动,此时,液压同步控制回路就显得尤为重要。本文结合在农业机械上的一些实际应用,介绍了一些常见的液压同步控制回路。(本文来源于《新疆农机化》期刊2019年06期)

刘文广,冯婷,史青,张晓丽,何琪功[2](2019)在《锻造操作机行走系统液压冲击振动及定位控制》一文中研究指出针对锻造操作机大车行走系统在停止时刻液压冲击振动噪声大、定位不准确等问题,分析产生液压冲击和定位不准的原因,建立了大车行走液压系统数学模型,提出在大车位移到达目标值精度范围临界点时,控制策略由PID控制切换为比例方向阀零控制信号,并在靠近行走液压马达进出油口背向并联二次溢流阀组,设置阻尼孔连通液压马达进出油口,通过AMESim平台进行仿真分析对比。结果表明:切换控制策略结合二次溢流阀组和连通阻尼孔的硬件补偿措施,可以隔离高压油源和快锻压机锻压工件的反作用力对大车行走马达的影响,有效降低操作机停止时刻液压冲击振动,提高系统阻尼比,加快液压冲击的衰减,提高大车定位精度。(本文来源于《锻压技术》期刊2019年12期)

[3](2019)在《中国机械工程学会流体传动与控制分会第七届委员会2019水液压专业委员年会在天玛公司隆重召开》一文中研究指出为进一步推动水液压技术的创新应用,拓展水液压传动的技术创新与工程应用,促进水液压相关产业的发展,由中国机械工程学会流体传动与控制分会主办,中国煤炭科工集团北京天地玛珂电液控制系统有限公司(简称天玛公司)承办的"2019全国水液压专业委员年会"于2019年10月28日~29日在北京和平里大酒店隆重召开。本次年会主题为"水液压技术在智能化开采中的发展与应用",共有来自高校、科研院及企业的近40名专家、代表参加了本次(本文来源于《液压与气动》期刊2019年12期)

修霞,刘叶鹏,庄新颖,朱霄霄[4](2019)在《基于液压伺服控制的工程车辆抬升机构设计》一文中研究指出针对基于液压伺服控制的工程车辆抬升机构进行分析和研究,并提出具体的设计要求,希望对促进我国工程车辆的可持续发展做出积极贡献。(本文来源于《湖北农机化》期刊2019年23期)

刘辉跃[5](2019)在《机械设计制造中液压机械控制系统的应用研究》一文中研究指出我国工业化程度的加深对机械设计制造行业提出了新的要求,液压机械控制系统的应用为我国工业发展提供了有力的技术支撑。基于此,本文以液压机械控制系统作为研究对象,通过对系统的概述分析,分别从传动控制系统、传动无极变速器、系统控制、传动技术应用、纯水液压传动控制等方面阐述系统的应用。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年23期)

许家楠,寇发荣,马建,彭先龙,张海亮[6](2019)在《基于振动状态估计的电动静液压主动悬架切换控制研究》一文中研究指出为减少电动静液压(EHA)主动悬架作动器失效对车辆动态特性的影响,设计了一种基于振动状态估计的EHA主动悬架切换控制策略。建立EHA作动器失效模型,基于卡尔曼滤波算法,以悬架系统状态变量残差与簧载质量加速度作为复合切换条件,设计了一种EHA主动悬架切换控制策略,并进行了仿真和台架试验。结果表明,该切换控制策略在作动器失效后能够进行模式切换,可消除切换紊乱现象,并在短暂时滞后,使EHA主动悬架性能恢复至与正常悬架相近的水平,改善了作动器失效造成的车辆动态特性恶化问题。(本文来源于《汽车技术》期刊2019年12期)

牛金龙,王世东,刘志军,陈庚,高晓勇[7](2019)在《80 MN等温锻液压机的四角调平和速度控制系统》一文中研究指出介绍了等温锻液压机上一种四角调平及速度控制系统,并说明了四角调平及速度控制的原理和方法,经过等温锻造实际现场验证,该系统搭建和控制方法是行之有效的(本文来源于《机械设计》期刊2019年S2期)

崔金山,石玉斌[8](2019)在《液压机控制系统的安全性和可靠性》一文中研究指出文中主要介绍了液压机系统的自动化控制及相关软件和硬件之间的组成,并且通过对于液压机的液压控制特点等多个方面了解到安全性、实时性等关键性能,希望能够提供给相关从事者一些有效的帮助。(本文来源于《机械设计》期刊2019年S2期)

李俊士[9](2019)在《采煤机液压调高PLC监测控制系统的研究》一文中研究指出提出了一种新的以PLC控制系统为核心的采煤机电液调高监测控制系统,对该控制系统的联合调控原理和系统结构进行了分析,利用Simulink仿真分析软件对不同调高控制方式下的调节控制精度和截割转矩负载变化情况进行了分析。结果表明,采用PLC调高控制系统的最大偏差量约为0.65°,超调量仅为8.3%,有效避免了因过度调节而带来的截割滚筒触顶、截齿损坏情况,同时提升了煤矿井下综采作业效率。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年11期)

栾乐乐[10](2019)在《悬臂式掘进机液压缸行程控制方案的设计及其效果研究》一文中研究指出针对悬臂式掘进机液压系统的液压缸无法准确控制速度的问题,对液压缸行程控制方案进行了优化设计,同时对该类型的液压缸进行了优点分析。将优化控制方案应用到现场实际中发现,掘进机月进尺显着提高,检修时间和消耗成本大幅减小。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年11期)

液压控制论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对锻造操作机大车行走系统在停止时刻液压冲击振动噪声大、定位不准确等问题,分析产生液压冲击和定位不准的原因,建立了大车行走液压系统数学模型,提出在大车位移到达目标值精度范围临界点时,控制策略由PID控制切换为比例方向阀零控制信号,并在靠近行走液压马达进出油口背向并联二次溢流阀组,设置阻尼孔连通液压马达进出油口,通过AMESim平台进行仿真分析对比。结果表明:切换控制策略结合二次溢流阀组和连通阻尼孔的硬件补偿措施,可以隔离高压油源和快锻压机锻压工件的反作用力对大车行走马达的影响,有效降低操作机停止时刻液压冲击振动,提高系统阻尼比,加快液压冲击的衰减,提高大车定位精度。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

液压控制论文参考文献

[1].陈晨,吕兴明.液压同步控制回路在农业机械上的应用[J].新疆农机化.2019

[2].刘文广,冯婷,史青,张晓丽,何琪功.锻造操作机行走系统液压冲击振动及定位控制[J].锻压技术.2019

[3]..中国机械工程学会流体传动与控制分会第七届委员会2019水液压专业委员年会在天玛公司隆重召开[J].液压与气动.2019

[4].修霞,刘叶鹏,庄新颖,朱霄霄.基于液压伺服控制的工程车辆抬升机构设计[J].湖北农机化.2019

[5].刘辉跃.机械设计制造中液压机械控制系统的应用研究[J].内燃机与配件.2019

[6].许家楠,寇发荣,马建,彭先龙,张海亮.基于振动状态估计的电动静液压主动悬架切换控制研究[J].汽车技术.2019

[7].牛金龙,王世东,刘志军,陈庚,高晓勇.80MN等温锻液压机的四角调平和速度控制系统[J].机械设计.2019

[8].崔金山,石玉斌.液压机控制系统的安全性和可靠性[J].机械设计.2019

[9].李俊士.采煤机液压调高PLC监测控制系统的研究[J].机械管理开发.2019

[10].栾乐乐.悬臂式掘进机液压缸行程控制方案的设计及其效果研究[J].机械管理开发.2019

论文知识图

加热系统的恒功率控制示意图桩腿齿条相位值的测量Fig.6.4Measuri...稳定性控制液压调节单元结构原理图基本结构图和引脚定义独立回路夹紧力与速比控制原理示意图极SRM定转子图

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