凝结水泵7级改为6级的利弊分析

凝结水泵7级改为6级的利弊分析

(浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂311251)

摘要:本文主要讲述#52凝结水泵改级前后相关情况,通过启动过程中相关参数进行分析比较,找出#52凝结水泵改级后的利弊,分析相关原因,并提出了一些建议和措施。

关键词:凝泵;改级;压力;水位

一、前言

某厂#3、4、5机组目前各配置二台上海凯士比泵有限公司生产的NLT300-400×7型立式凝结水泵。泵体采用筒袋式结构,叶轮7级。设计额定工况下凝结水泵出口压力3.093Mpa,实际运行压力根据负荷的变化维持在3.1—3.4Mpa左右;凝结水系统主要为三压式余热锅炉的低压汽包、除氧器以及给水泵入口提供可靠水源,同时兼供汽轮机低压轴封系统、旁路系统的减温水。

该厂给水泵采用液力耦合器调速,根据资料查询,给泵的入口最小汽蚀余量为19米,中压旁路系统的最小减温水压力值为1.5Mpa,根据现有凝结水泵在最大设计工况下的性能曲线,能远远满足上述用户的需求,因此通过将凝结水泵由7级叶轮改为6级叶轮,在保持主体设备结构和流量不变的前提下,额定工况的功率由630KW下降到450KW左右,出口压力由3.093Mpa下降到2.8Mpa左右,不仅能满足最大工况的运行需求,同时对于机组启动前上水、停机后为保持凝汽器真空而提供的轴封减温水等运行工况,有良好的节能效果。

本工程结合#5机组B修进行实施,#52凝结水泵从2017年10月26日开始拆卸,28日返上海KSB公司进行大修,同时进行改级工作和性能试验,于2017年11月19日返厂回装,22日竣工完成。

二、参数分析

1)凝泵额定设计参数

水泵入口温度35.2℃,水泵入口压力5.69Kpa,水泵出口流量410t/h,水泵扬程315mH2O,水泵出口压力3.093Mpa,水泵转速1490r/min,效率78%,功率630KW,电压6KV

2)改造前后对比

改造后,工况414t/h凝泵7级,出口压力3.1MPa,电流56.3A变成凝泵6级,出口压力2.7MPa,电流49.7A,在相同流量的工况下,凝泵电流下降,出口压力也下降,节能目的已经达到了。

三、#52凝泵实际运行分析

#52凝泵改造后,只在2017年12月11日启动一次(相关参数运行曲线见图二),#5机组二班制启动,在机组负荷77MW期间,由于低压汽包水位剧烈下降(此时高、中压汽包水位无明显变化),低压补水调节阀全开,凝泵出口压力降到2.3Mpa左右,凝结水流量达583t/h,此时低压汽包水位在-400mm以下,为确保水位安全,同时预防给泵汽蚀问题,运行人员紧急对#52凝结水泵进行切换。

四、总结与建议

1、本次#52凝结水泵改级以后,在各运行工况下,凝结水母管压力确有下降0.5Mpa左右的幅度,电流也所有下降,节能目的已经达到。

2、5号机组在开、停机阶段低压旁路开启过程中存在低压汽包水位大幅波动的现象,此现象一直存在,在改造前,处于可控状态,水位和压力不会波动那么剧烈,此次两班制开机,水位波动那么剧烈,跟改造肯定有一定影响,但是只有一次开机数据,无法做出准确结论。

停机阶段还没有#52凝泵运行工况,还无法判断。如果后续开机还存在类似情况,则可能需要从仪控等专业来进行低压汽包水位控制逻辑的优化,降低低压系统水位大幅波动的影响。

3、#52凝结水泵技改后,由于二台凝结水泵的出口压力不一致,为防止#52凝结水泵闷泵运行而损坏,当凝结水泵切换时,二台凝结水泵并联运行时间不宜超过60s,禁止长时间并列运行。

4、机组运行期间,切换凝结水泵时,特别是#51切换至#52凝结水泵运行,应注意凝结水母管压力的波动。

五、结束语

凝结水泵作为热力汽水系统交换的重要设备,在机组的运行过程中起着至关重要的作用,凝泵改级后,节能目的已经达到。但是开、停机过程中,特别是机组启动初期中、低压旁路运行时,#52凝结水泵运行情况下,应注意凝结水母管压力、中压旁路减温水流量、给水泵进口压力等重要参数的监视,必要时切换凝泵。

参考文献:

[1]王家永,王毅.从节能角度看凝结水泵的设计选型.电力建设,2010,31(8):79-81

[2]卢广法,沈建明,朱国雷等.西门子F级燃气-蒸汽联合循环发电机组培训教材.浙江大学出版社,2014.3

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