电流滞环控制论文_郭鹏,齐安新,马载恒,杨昊,高丁义

导读:本文包含了电流滞环控制论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电流,变换器,电平,永磁,变流器,电机,磁阻。

电流滞环控制论文文献综述

郭鹏,齐安新,马载恒,杨昊,高丁义[1](2019)在《电流滞环控制的逆变器仿真研究》一文中研究指出随着传统能源的衰竭,人们开始研究新的能源,如风力发电、太阳能发电等。能否将零散的电源灵活、高效的运用,逆变器发挥着重要的作用。本设计采用MATLAB/SIMULINK2015为平台,以电流滞环跟踪PWM(CHBPWM)为控制单元搭建了一种单相全桥逆变器仿真系统。整套系统主要由主电路、控制电路和采样电路叁部分组成。在调制方法的选择上利用了双极性调制的方式。系统给定电流为逆变器的参考电流,反馈电流为逆变器输出电流,实现了闭环控制。设计的滞环控制逆变器输出电流能跟随参考电流变化,输出交流电流正弦度好,总谐波失真率较小,仿真结果与理论分析的数据基本吻合,说明了实际的可操作性。(本文来源于《电子设计工程》期刊2019年11期)

薛涛[2](2019)在《Boost DC-DC变换器数字电流滞环控制的研究与改进》一文中研究指出近年来,开关电源快速发展并且已经被应用到了越来越多的领域,使得开关电源需求日益增大,人们对开关电源的要求也越来越高。随着对开关电源控制方法的深入研究,人们提出了更多的优化方法以及控制策略。本文所研究的电流滞环控制策略具有响应速度快,控制精度高,鲁棒性好,控制方式简单等优点,已被广泛应用。电流滞环控制Boost DC-DC变换器在稳态过程具有良好的性能,但是暂态过程使用同样的控制策略会导致暂态恢复过程时间过长。为了解决Boost DC-DC变换器暂态恢复过程时间过长的问题,分别对负载突增和负载突降的暂态过程进行详细的理论分析,根据电路负载跳变的工作过程建立数学模型,在电流滞环控制策略的基础上提出暂态控制策略。改进后的控制策略在Boost变换器处于稳态阶段时,沿用电流滞环稳态控制策略;若负载发生跳变,根据输出端负载的跳变情况判断输出电流是突增还是突降,若输出电流突增启动电流突增暂态控制策略,将开关管的导通时间延长,暂态恢复时间取决于电感电流的大小,若输出电流突降启动电流突降暂态控制策略,将开关管的关断时间延长,暂态恢复时间取决于输出电压的大小。根据设计要求,选择合适的参数在Matlab/Simulink环境下进行仿真验证,可知改进后的控制策略在负载发生跳变的情况下,可有效缩短暂态恢复过程时间并提高负载调整率,并且仿真结果与理论计算结果基本一致。以ARM-STM32F407ZGT6作为控制平台,制作样机并完成了硬件测试。实验结果表明,改进后的控制策略可有效缩短负载跳变过程的恢复时间,负载电流突增的暂态恢复时间由2ms缩短至2110μs,负载电流突降的暂态恢复时间由6ms缩短至342μs,同时提高了负载调整率,明显改善了变换器的动态特性。(本文来源于《西安科技大学》期刊2019-06-01)

段巍,李崇坚,薄强,许海涛,杨涤[3](2019)在《高压静电除尘电源电流滞环控制系统》一文中研究指出高压静电除尘器具有数学模型复杂、易闪络等特点,传统的控制器效果不尽如人意。在分析几种常用控制器的基础上,提出了一种不依赖于确切的数学模型而又能随着工况迅速反应的电流滞环控制器。滞环环宽与除尘器电信号是一种映射关系,理论表明,所提出的控制器可以更好地满足除尘器在闪络和反电晕工况下的快速响应需求。PSIM仿真和工程试验证明,采用该控制器的除尘电源充分增强了粉尘粒子的荷电能力,明显提升了平均电晕功率和除尘效率。(本文来源于《电气传动》期刊2019年01期)

罗星,李习峰,张昱[4](2018)在《气悬浮平台的电流滞环控制研究》一文中研究指出气悬浮运动系统的面向玻璃基板减小了电机摩擦力的影响,在非接触式传输领域具有磨损小、寿命长、污染低、速度高、精密度高等特点,在高加速度高速度精密加工装备领域中应用得越来越多。要满足速度和精度的要求,这样就需要气悬浮平台产生平稳的推力,而平台平稳的推力取决于直线电机得到平滑的圆形磁链,电机的定子叁相电流有越高的正弦度,推力就会越平稳。对系统运用电流滞环控制可以使定子叁相电流跟随给定的叁相电流,使得定子叁相电流严格的正弦,从而得到平滑的圆形磁链以及平稳的推力。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2018年08期)

王培侠,姜卫东,王金平,黄辉,廖玉茗[5](2018)在《基于电流滞环控制的无刷直流电机多状态换相转矩脉动抑制方法》一文中研究指出目前,关于无刷直流电机(BLDCM)控制方法的分析大多是在电动状态。但是,它也可能在发电状态下工作。对BLDCM转矩的控制一般通过对电机电流的控制来实现,而电流滞环控制可直接控制电机电流,获得较好的转矩控制品质。提出一种用于BLDCM电动状态和发电状态的电流滞环控制方法,不仅可以成功完成换相,还可以抑制换相区间的转矩波动。此外,还提出一种基于快速响应的滞环控制的新型转换控制方法,以同时进行换相和状态转换。(本文来源于《电工技术学报》期刊2018年22期)

石景[6](2018)在《叁相—单相矩阵变换器电流滞环控制策略研究》一文中研究指出经济的快速增长伴随着大量矿产资源的消耗,对矿产资源的勘探迫在眉睫。作为一种重要的资源探测方法,瞬变电磁法因此得到了广泛应用。目前国内外传统瞬变电磁发射机采用交直交的间接交交拓扑结构,结构复杂,工作效率低;采用二极管整流方式,输入侧功率因数低,发射机需配备更大容量发电机;直流环节的电抗器体积和重量大,导致发射机功率密度低。同时矿产资源多位于偏远地区,仪器工作条件恶劣,这对发射机的设计提出了更高的挑战,进一步提高瞬变电磁发射机的工作效率、功率密度和野外便携性具有重大的意义。叁相-单相矩阵变换器直接实现交交变换,电能可双向流通,输入侧可实现单位功率因数且无直流储能环节的电抗器。本文采用叁相-单相矩阵变换器代替传统交直交拓扑结构研究新型瞬变电磁发射机,以克服传统瞬变电磁发射机的不足。针对其输出特性,主要对输出电流滞环控制策略进行了研究。为电磁探测仪器设计提供了新的思路,为推广应用叁相-单相矩阵式变换器积累了经验。本文主要研究内容如下:(1)针对传统瞬变电磁发射机的问题,给出了基于叁相-单相矩阵变换器拓扑结构的新型瞬变电磁发射系统,介绍其基本工原理。详细分析了其两个反向并联叁相整流器构成的等效模型和10个有效开关矢量。(2)为满足瞬变电磁发射机输出电流要求,以基于叁相-单相矩阵变换器的瞬变电磁为研究对象输出电流滞环控制策略。针对双极性梯形波输出电流0、上升、稳流、下降四种状态中对电流变化速率和稳定性的要求,研究了分段式电流滞环控制策略。在电流为0阶段,关闭所有开关管;在电流上升和下降阶段,采用单向电流滞环控制的方法,以加快电流上升和下降时间;在稳流阶段,采用固定环宽的双向电流滞环控制方法,以减小纹波。(3)利用Matlab对电流滞环控制策略进行仿真。建立叁相-单相矩阵变换器仿真模型,对不同幅值、频率、环宽和负载的输出电流滞环控制策略进行仿真验证和分析。(4)研制了基于电流滞环控制的叁相-单相矩阵变换器系统样机。采用共射极双向开关搭建无中线型叁相-单相矩阵变换器电路,并设计分析了LC滤波器、信号采集和隔离驱动等外围电路。采用基于DSP的控制系统,对输入电压输出电流采样、电流滞环控制策略和双向开关的换流驱动策略进行实现。多次实验测试的结果表明,输出电流跟踪能力强,下降阶段时间小于100μs,动态响应迅速,输出电流波形与仿真结果一致,验证了采用电流滞环控制策略控制叁相-单相矩阵变换器输出双极性梯形波电流的方法的可行性。(本文来源于《吉林大学》期刊2018-05-01)

程红丽,贾龙飞[7](2017)在《Buck变换器的数字电流滞环控制策略的改进》一文中研究指出基于已有的数字电流滞环控制的Buck DC-DC变换器控制策略和实验结果,分析了造成负载突变时出现动态响应时间长及输出电压无法恢复到期望值的原因,提出了一种改进的控制策略。该控制策略在沿用已有的控制策略的基础上,增加了对负载突变过程的检测,如果发生负载突变情形,自动切换到新的控制策略。针对负载突增和突减,分别建立突变过程的数学模型,设计相应的控制策略,给出硬件测试结果。实验结果表明,该控制策略在稳态控制和动态过程控制中都是正确可行的,在保证稳态时输出电压精度的基础上,明显改善了变换器的动态特性。(本文来源于《电子科技大学学报》期刊2017年06期)

周海燕,边晓伟,张译之,马春生,王宽[8](2017)在《基于simulink的永磁同步电机的SVPWM控制和电流滞环控制》一文中研究指出通过MATLAB/simulink/SimpowerSystems工具箱,结合永磁电机的数学模型建立了永磁同步电机的SVPWM控制和电流滞环控制两种系统模型,通过仿真结果表明,这两种控制系统有良好的性能,为现实中的控制系统设计提供一种理论基础。(本文来源于《装备制造技术》期刊2017年10期)

彭也伦,黄守道,张文娟,黄晟,汪星耀[9](2016)在《一种基于电流滞环控制的模块化多电平变流器调制策略》一文中研究指出针对模块化多电平变流器(MMC)在中低压领域中的应用,提出一种改进型最近电平逼近(NLM)调制策略,调制策略中引入电流滞环控制环节对最近电平逼近调制结果进行修正,并分析了滞环环宽的设定。该调制策略实现简便,动态性能好,控制器计算量小。对传统NLM调制策略和该文提出的改进型NLM调制策略进行了仿真和试验对比。仿真和试验结果表明,该调制策略可明显改善输出电流波形的质量,具有良好的动态性能,实现了输出电流对参考电流的快速、精确跟踪。(本文来源于《电工技术学报》期刊2016年17期)

贾蒙[10](2016)在《基于电感傅里叶分解的开关磁阻电机电流滞环控制研究》一文中研究指出当前政府大力提倡发展新能源汽车,开关磁阻电机(Swiched Reluctance Motor, SRM)因其结构简单、造价低、可靠性高和适合高速运行等优点被用于电动汽车驱动系统。考虑到近年来稀土永磁材料供应限制和价格波动,不需要永磁体的开关磁阻电机迎来了快速发展和广泛应用的良机。开关磁阻电机现已被成功应用于航空航天、动力牵引和工业调速等领域,可以预见在不久的将来,开关磁阻电机将凭借自身优势被广泛应用于各行各业。然而,目前限制开关磁阻电机进一步应用的瓶颈之一就是其独特的双凸极结构与脉冲式供电方式,导致其转矩脉动较大,进而产生较为严重的噪声与振动。本文在深入分析开关磁阻电机结构特点与运行原理的基础上,提出了一种基于电感傅里叶分解的开关磁阻电机非线性模型,并基于该模型提出了一种新型电流滞环控制方式以抑制转矩脉动。论文主要的研究内容包括以下几个方面:(1)阐述了该课题的研究内容和意义,分析了SRM的工作原理、结构特点和数学模型。(2)在比较现有开关磁阻电机非线性建模方法的基础上,提出了一种基于磁链(电感)波形傅里叶分解进而拟合成非线性模型的建模方法,并基于Matlab/Simulink搭建了基于新型电感模型的开关磁阻电机本体模型。(3)在新型电感模型基础之上,提出了一种基于电感傅里叶分解的改进型电流滞环控制策略,实现了间接转矩控制,并基于Matlab/Simulink搭建了基于电感傅里叶分解的SRM电流滞环控制模型。(4)完成了SRM控制系统硬件平台设计。详细分析了SRM控制系统中所需的硬件电路,主要包括DSP最小系统板、电流采样电路、转子位置处理电路、过电流保护电路、电源电路以及驱动电路等。(5)完成了SRM控制系统软件程序设计。本电机控制系统采用的主控芯片为TMS320F28335,在此基础上设计了传统电流滞环控制算法和基于电感傅里叶分解的电流滞环控制算法,并构建了软件程序流程,完成了软件程序的编写、调试及与硬件系统的联调。(6)在系统软硬件设计基础之上,搭建了SRM实验平台,完成了SRM驱动调速系统的稳态与动态实验验证,并比较了传统电流滞环控制算法和基于电感傅里叶分解的电流滞环控制算法下的电机性能,实验结果验证了改进型电流滞环控制可以有效抑制转矩脉动。(本文来源于《东南大学》期刊2016-06-01)

电流滞环控制论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

近年来,开关电源快速发展并且已经被应用到了越来越多的领域,使得开关电源需求日益增大,人们对开关电源的要求也越来越高。随着对开关电源控制方法的深入研究,人们提出了更多的优化方法以及控制策略。本文所研究的电流滞环控制策略具有响应速度快,控制精度高,鲁棒性好,控制方式简单等优点,已被广泛应用。电流滞环控制Boost DC-DC变换器在稳态过程具有良好的性能,但是暂态过程使用同样的控制策略会导致暂态恢复过程时间过长。为了解决Boost DC-DC变换器暂态恢复过程时间过长的问题,分别对负载突增和负载突降的暂态过程进行详细的理论分析,根据电路负载跳变的工作过程建立数学模型,在电流滞环控制策略的基础上提出暂态控制策略。改进后的控制策略在Boost变换器处于稳态阶段时,沿用电流滞环稳态控制策略;若负载发生跳变,根据输出端负载的跳变情况判断输出电流是突增还是突降,若输出电流突增启动电流突增暂态控制策略,将开关管的导通时间延长,暂态恢复时间取决于电感电流的大小,若输出电流突降启动电流突降暂态控制策略,将开关管的关断时间延长,暂态恢复时间取决于输出电压的大小。根据设计要求,选择合适的参数在Matlab/Simulink环境下进行仿真验证,可知改进后的控制策略在负载发生跳变的情况下,可有效缩短暂态恢复过程时间并提高负载调整率,并且仿真结果与理论计算结果基本一致。以ARM-STM32F407ZGT6作为控制平台,制作样机并完成了硬件测试。实验结果表明,改进后的控制策略可有效缩短负载跳变过程的恢复时间,负载电流突增的暂态恢复时间由2ms缩短至2110μs,负载电流突降的暂态恢复时间由6ms缩短至342μs,同时提高了负载调整率,明显改善了变换器的动态特性。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

电流滞环控制论文参考文献

[1].郭鹏,齐安新,马载恒,杨昊,高丁义.电流滞环控制的逆变器仿真研究[J].电子设计工程.2019

[2].薛涛.BoostDC-DC变换器数字电流滞环控制的研究与改进[D].西安科技大学.2019

[3].段巍,李崇坚,薄强,许海涛,杨涤.高压静电除尘电源电流滞环控制系统[J].电气传动.2019

[4].罗星,李习峰,张昱.气悬浮平台的电流滞环控制研究[J].工业控制计算机.2018

[5].王培侠,姜卫东,王金平,黄辉,廖玉茗.基于电流滞环控制的无刷直流电机多状态换相转矩脉动抑制方法[J].电工技术学报.2018

[6].石景.叁相—单相矩阵变换器电流滞环控制策略研究[D].吉林大学.2018

[7].程红丽,贾龙飞.Buck变换器的数字电流滞环控制策略的改进[J].电子科技大学学报.2017

[8].周海燕,边晓伟,张译之,马春生,王宽.基于simulink的永磁同步电机的SVPWM控制和电流滞环控制[J].装备制造技术.2017

[9].彭也伦,黄守道,张文娟,黄晟,汪星耀.一种基于电流滞环控制的模块化多电平变流器调制策略[J].电工技术学报.2016

[10].贾蒙.基于电感傅里叶分解的开关磁阻电机电流滞环控制研究[D].东南大学.2016

论文知识图

双管双降压并网逆变器巧单极倍频调制双降压全桥并网逆变器的...主程序流程图电流滞环控制下定子a相电流输出波...电流滞环控制与PWM发生器的Sim...电流滞环控制的电流波形

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