整体螺旋式扶正器内螺纹接头断裂失效原因分析

整体螺旋式扶正器内螺纹接头断裂失效原因分析

论文摘要

目的分析某油田整体螺旋式扶正器内螺纹接头失效行为,便于确定该油田整体螺旋式扶正器内螺纹断裂失效类型、分析其裂纹产生特点并对该井工况和作业进行了分析,从而证实断裂失效的环境介质因素,对类似井况改善整体螺旋式扶正器的使用现状,延长使用寿命,提供了支持。方法基于断裂整体螺旋式扶正器内螺纹接头宏观分析的初步判断,采用扫描电镜微观分析、金相组织分析等方法,对失效的整体螺旋式扶正器内螺纹接头展开了系统分析。结果该整体螺旋式扶正器力学性能、化学成分及金相组织均符合ASTM A304中4145H要求标准。纹断口微观形貌为沿晶,晶粒表面有腐蚀痕迹,通过对腐蚀产物分析发现含有Fe、C、O、Cr、Mn、S、Na、Si、Ca等元素,S元素的出现,可以证实工况中含有硫化氢,这些特征说明整体螺旋式扶正器内螺纹裂纹开裂机理为氢应力腐蚀开裂。利用X射线能谱对断口表面腐蚀产物分析也发现硫的存在,证实了FeSx的存在。而钻井过程中所用的高温钻井液为抗高温硫酸盐水基泥浆。此种水基泥浆温度高于155℃时化学分解出H2S,从而证实了硫化物腐蚀的介质因素。该井的钻井日报显示实际钻井时井底温度达到了165℃,并且出现倒滑眼困难,频繁蹩扭矩的现象,证实了应力因素。结论该油田整体螺旋式扶正器内螺纹接头断裂失效,是在次生H2S环境下,以硫化氢腐蚀为主,由于局部应力过大,而产生的氢应力开裂;由于该整体螺旋式扶正器所用材料为4145H,是高强度合金结构钢,对于硫化氢应力敏感指数较高,故更容易发生硫化氢应力腐蚀开裂。对于类似井况,合理减缓和屏蔽硫化氢应力开裂,对延长钻柱及钻井工具使用寿命具有重要的理论支持。

论文目录

  • 1 试验
  •   1.1 试样制备
  •   1.2 方案
  • 2 结果及分析
  •   2.1 理化性能检测
  •     2.1.1 力学性能测试
  •     2.1.2 化学成分测试
  •     2.1.3 金相分析
  •   2.2 断口形貌及断口表面产物能谱分析分析
  •     2.2.1 断口形貌分析
  •     2.2.2 断口表面产物能谱分析
  •   2.3 钻井介质影响及作用条件分析
  •     2.3.1 钻井介质影响分析
  •     2.3.2 应力因素分析
  • 3 结束语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 宋涛,李振坤,李铁,付辉

    关键词: 整体螺旋式扶正器,内螺纹接头,断裂失效分析,形貌分析,产物成分分析,硫化物腐蚀,应力开裂

    来源: 石化技术 2019年04期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 石油天然气工业

    单位: 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司

    分类号: TE921.2

    页码: 117-120

    总页数: 4

    文件大小: 3548K

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