导读:本文包含了优化驱动电路论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:PMOS管,驱动电路,图腾柱式驱动
优化驱动电路论文文献综述
刘露咪,郭超勇,李晓辉,吕振华,吴纾婕[1](2019)在《一种图腾柱式驱动电路参数优化设计方法》一文中研究指出图腾柱式MOSFET驱动电路被广泛应用于空间机电伺服系统,其电路拓扑中多个参数共同决定着MOSFET开关特性,进而影响着机电产品的伺服性能.针对叁相全桥上桥臂PMOS驱动电路设计过程中,电路参数多而导致不易实现最优开关特性的问题,从图腾柱式驱动电路的基本拓扑结构出发,通过理论推导,深入分析了图腾柱式驱动电路中的关键参数对PMOS开通、关断过程的调节规律,提出了一种电路参数优化设计方法,仿真分析与实验结果验证了该方法的有效性,能够为该类驱动电路的设计提供借鉴.(本文来源于《空间控制技术与应用》期刊2019年05期)
李志磊[2](2019)在《振荡天平的微质量传感元件及驱动电路优化设计》一文中研究指出振荡天平微质量传感器利用振荡元件谐振频率与质量之间的固有关系对微质量进行称量。内部中空的微质量传感元件上端覆有滤膜,用于获取烟尘气中的颗粒物,并在线称量颗粒物。为进一步提高微质量传感器的灵敏度及简化驱动电路,本文对其核心部件微质量传感元件进行了仿真优化设计,并且设计了基于STM32的数字闭环驱动电路。论文的主要工作如下:(1)微质量传感元件的运动分析。通过数学模型分析了微质量传感元件的振荡状态,着重对阻尼振荡及强迫振荡进行了分析对比。为后续微质量传感元件优化及数字驱动电路设计提供了理论基础。(2)质量传感元件的仿真优化。使用Solidworks进行微质量传感元件的模型组件工作,并使用有限元分析软件ANSYS对模型进行模态分析。选材方面,对常用材料进行了仿真实验,结果表明镁合金性能优异且耐用,最终选定镁合金为微质量传感元件的选材。选型方面,改进了复合双管微质量传感元件的尺寸设计,并对不同夹角的复合双管振荡元件进行了仿真实验分析,探究了双管夹角与振荡元件整体性能的关系。进一步改进复合双管微质量传感元件的整体设计,完成了振荡元件的初步优化。(3)微质量传感元件的进一步优化。采用渐进结构优化法对微质量传感元件进行进一步优化设计,添加激振力分析振荡元件的应力应变结果。在确保元件整体结构性能几乎无损失的情况下,实现了对元件多余材料的剔除。并对振荡元件不同部位材料删除方案进行了模态分析,实验对比显示,渐进结构优化法可有效实现振荡元件的轻质化。最终实现了振荡元件减重9.8%,质量灵敏度及频降比分别提高了58.1%,43.6%。振荡元件整体性能提升显着。(4)基于STM32的数字闭环驱动电路设计。以STM32为核心,采用AD9833芯片构成频率发生电路,实现了对振荡元件的初始强制驱动。运用自动增益控制电路实现了驱动信号的稳定输出。谐振频率的捕获利用了强迫振荡的相频特性,采用二分法算法在-90度处实现了对谐振频率的快速捕获。针对实验中振荡元件相频特性曲线异常的现象,通过改变激振信号的检测方法,由测电压法改为使用反相线性霍尔元件直接测量激振器另一端的磁场强度。有效减小了由检测所带来的相频特性曲线误差。针对霍尔元件输出波形异常的现象,设计了方波转换电路,有效地解决了问题。本文对振荡天平中微质量传感元件进行了优化,效果提升明显,验证了渐进结构优化法在实现振荡元件轻质化的有效性。所设计的数字闭环驱动电路避免了传统模拟闭环电路起振困难,易停振的缺陷。且无需加入测频电路,大大简化了整体电路的复杂度,具有一定实用价值。(本文来源于《太原理工大学》期刊2019-05-01)
雷霖,唐成达,赖真良,赵永鑫,张鹏[3](2018)在《高压共轨喷油器驱动电路的优化设计》一文中研究指出提出了一种新的汽油机高压共轨喷油器驱动电路及其控制信号时序,以实现电磁阀线圈电流的精确控制。该驱动电路采用高低双电压源分时驱动,各阶段电流回路中无附加电阻,将线圈多余能量分别反馈至高低电压源,实现了驱动电路能源的最大程度回收;同一波形PWM驱动下减小了保持阶段电流纹波对断电延迟的影响,提高了电磁阀关断延时一致性。理论分析和仿真试验验证了驱动电路新拓扑的可行性。(本文来源于《车用发动机》期刊2018年06期)
朱友峰,曹玉强,姜明顺,丁昌鑫,张晓麒[4](2018)在《恒流源驱动感性负载电路优化设计与试验研究》一文中研究指出激发极化法是目前在金属探矿、地质普查等地质勘探工作中广泛采用的探测方法。探测的首要工作是保证激励源的供电性能。直流恒流源在多点供电输出时,以其恒流特性成为首选。直流恒流源在驱动阻性和容性负载时,供电电流能精确上升到设定值;但是驱动感性负载时,实际电流值低于设定电流值。测量供电回路中各点的电压并分析,发现电路中出现了交流分量。通过在反馈回路增设补偿电容改善了恒流源性能,解决了由于引入感性负载导致供电电流偏小的问题。试验结果表明,经过优化设计的恒流源供电电流能够达到设定值,满足地质勘探中对供电电流的要求,减小了采集误差。(本文来源于《自动化仪表》期刊2018年11期)
王玥[5](2018)在《分段式LED驱动电路的性能比较与优化》一文中研究指出LED光源具有许多良好的特性,例如较高的发光效率、较长的使用寿命以及环保等。在AC输入的应用场合中,需要AC-DC LED驱动电路来点亮DC LED。分段式LED驱动电路具有高效率、高功率因数(PF)以及较低的输入电流总谐波失真(THDi)等优点。与传统的开关模式拓扑不同,分段式线性拓扑没有储能电感或电解电容,它们主要由一系列可控电流源组成,使得分段式LED驱动电路拥有较小的电磁干扰(EMI),同时能够实现小体积和低成本地应用。本文首先分别详细地介绍了基于叁种LED电流策略的分段式LED驱动电路的原理,给出了它们的理论工作波形和相应的理论公式推导。为了验证叁种分段式LED驱动电路的实际效果并进行比较,搭建了3个平均输入功率约为6 W的样机。经过实验,在没有任何输入滤波器时,叁个样机在输入电压190 V至240 V的条件下,效率达到81%~86%,功率因数位于0.91~0.97之间。采用正弦和恒流电流策略的分段式LED驱动电路的THDi_(40)位于16.83%~24.84%之间,输入电流绝大部分满足Class-D标准;采用负正弦电流策略的分段式LED驱动电路的THDi_(40)位于29.70%~41.25%之间,在各输入电压等级下,均有5~6处谐波含量超过Class-D标准。此外,依据叁个样机的实验结果,对各个样机均做出了损耗分析。其次,本文根据效率、功率因数及输入电流总谐波失真等指标,分析了影响分段式LED驱动电路性能的主要因素。分别从输入电流策略和LED负载组合优选两个角度出发,给出了相应的优化方案。具体包括:将正弦电流策略与负正弦电流策略相结合,应用到分段式LED驱动电路中并根据此电流策略搭建了平均输入功率为6 W的样机。经实验验证,在该电流策略下,样机在宽范围输入电压190 V至240 V的条件下,效率达到81%~86%,功率因数位于0.97~0.98之间,THDi_(40)位于18.16%~22.72%之间,输入电流绝大部分满足Class-D标准,同时减少了样机在宽范围输入电压下时的功率波动;为了保证所选LED负载能使分段式LED驱动电路的性能在宽范围输入电压内能达到或接近最优,同时加快负载优选的速度,提出了一种适用于分段式LED驱动电路的负载优选算法并利用MATLAB设计了基于该种算法的GUI界面。(本文来源于《浙江工业大学》期刊2018-06-01)
唐瑞[6](2018)在《效率优化的单段线性LED驱动电路设计》一文中研究指出随着节能减排的提倡以及绿色照明趋势的发展,LED照明因其所具有的低能耗,长寿命以及无污染的优点,正逐渐成为下一代主流的照明光源。由理论研究基础可知,LED照明系统的效率不仅与发光材料有关,同时与驱动电路有关。LED驱动电路实现电网交流电转换,为LED光源供电,其性能好坏直接影响LED应用产品的功能实现与性能指标。目前,单段线性LED驱动电源因其结构简单,成本低廉的特点,可广泛适用于中小功率应用。然而,单段线性LED驱动电源存在系统效率低的固有不足,如何实现单段线性LED驱动电源的效率优化具有现实的研究意义。本文针对单段线性LED驱动电源,分析其系统效率不足的原因,考虑电流控制方案实现系统效率优化。分析在凸形,平形以及凹形叁种不同形状的LED电流下,其各自所对应的系统效率大小关系。通过对叁种不同形状电流的数学建模以及理论计算后,得出在凹形电流控制下,单段线性LED驱动电源可实现相对较高的系统效率。与此同时,凹形电流控制下,其功率因数相对较低。因而电流形状控制实现效率优化的方案实际上是以牺牲功率因数为代价,是系统效率与功率因数的折衷。在此基础上,为获取最佳的效率优化效果,进一步分析凹形电流参数变化对效率优化效果的影响。经分析后可知,随着凹形电流凹曲程度的不断增大,其效率优化效果不断提高,其功率因数不断衰减。为获取最佳的效率优化效果,凹形电流的凹曲程度应取最大值。与此同时,伴随着凹形电流凹曲程度的不断增大,凹形电流导通点与关断点电流不断增大,凹形电流中间点电流不断减小,电流变化幅度不断增大。为避免电流变化所可能引起的频闪问题,对凹形电流控制方案进一步优化,引入切顶形电流控制方案,即将LED导通点与关断点附近的电流截断,将LED导通时间划分为叁个区间,在LED导通点与关断点附近的工作区间内为平形电流,在中间的工作区间内为凹形电流。其具体的实现的方法是通过参考电压与LED负端电压的相对大小来控制电流工作区间的划分。所采用的切顶形电流控制方案可视为凹形电流实现效率优化与平形电流实现峰值电流优化的折衷。其效率优化效果随凹形电流工作区间的逐渐增大而不断提高,导通点与关断点附近的峰值电流随平形电流工作区间的逐渐增大而不断减小。最后,本文设计的控制芯片采用TSMC 0.35μm 5V/650V CMOS/LDMOS工艺,并通过系统仿真,版图设计并流片,在此基础上通过输出规格为90V/30mA的电路原型进行测试验证。测试结果表明:当输入电压的范围为99~121Vac时,功率因数大于0.7,系统的效率在70%以上,相较于同等条件下的平形电流,本文所设计的切顶形电流控制可实现5%的系统效率优化。因此,本文设计的控制芯片在实现单段线性LED驱动电源效率优化中具有良好的应用前景。(本文来源于《东南大学》期刊2018-05-21)
李辉,王宇,陈禄尧,杨玲,党博[7](2018)在《井径仪电机驱动电路优化设计》一文中研究指出针对传统井径仪电机驱动电路功耗大、操作复杂等问题,设计了基于IR2110的高压侧悬浮驱动自举式H桥电机驱动电路。本文优化了自举元器件以及设计IR2110的相关保护电路,提高电路的稳定性;优化了电机驱动负载运动位置的控制方式。实验结果表明,采用IR2110组成的H桥驱动电路,可以完成对井下电机启动、正转、反转和停止等工作方式的有效控制,并具有接口隔离和运行稳定、可靠等特点。(本文来源于《电子测试》期刊2018年Z1期)
凡名巨[8](2017)在《TFT液晶显示驱动电路与电源优化设计》一文中研究指出伴随着经济的发展和进步,液晶显示技术取得了很大的技术提升,传统的液晶显示技术中存在一定问题,其中耗能较高、电压高等都限制了其发展,而薄膜晶体管对这些问题进行了弥补,能够在最短时间中实现更大范围的生产和技术提升,随着薄膜晶体管的应用,在工作中所体现的各种优势不断被发现,从工作条件上避免了复杂性,同时体积变小,在液晶显示中将薄膜晶体管应用于其中有重要的发展性意义,下面文章对此内容进行简要的分析和研究,以供参考。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2017年23期)
方伟明,程汉湘,李勇,彭洁锋,阳海彪[9](2017)在《磁控电抗器的过零电路与驱动电路优化设计》一文中研究指出本文针对目前MCR型的磁控电抗器中的触发可靠性问题,详细介绍了MCR型磁控电抗器的过零检测电路和晶闸管驱动电路的设计思想,对硬件电路设计上进行了优化,对硬件进行了详细的可靠性分析。通过研究分析触发脉冲的幅值和宽度,进而提出了可增加晶闸管驱动可靠性的方案。实验结果表明本文所设计的过零检测电路和晶闸管驱动电路解决了晶闸管触发信号的时间基准问题。从而保证了MCR型磁控电抗器性能上的优越性。(本文来源于《电力电容器与无功补偿》期刊2017年03期)
潘峤[10](2017)在《30kA霍尔电流传感器驱动电路优化设计》一文中研究指出为满足ITER电源试验平台电流检测的需求,电流传感器需要满足以下特性:能够测量30kA直流电流;能够实现测量回路与待测导体的隔离;方便拆装和调试;具有较高的精度和稳定性。经过对现代工业常用的电流传感器的对比显示,零磁通霍尔电流传感器无疑是满足这些需求的一个优秀选择。本文在介绍霍尔效应、霍尔元件和霍尔电流传感器原理的基础上,重点介绍和分析了零磁通霍尔电流传感器的原理和电路结构,并通过理论分析,提出了一些能够提升传感器性能的电路设计方法与细节。针对传统零磁通霍尔电流传感器的驱动电路存在的弊端,设计了一种以DSP为核心的数字驱动电路。这种驱动电路替代纯模拟驱动电路实现了 PI调节和产生PWM驱动信号的功能,解决了 PWM驱动信号死区调节不便的问题。同时,DSP处理电路实现了一些很实用的新功能,例如过压保护、过温保护、与上位机通信、开环调试等,这些功能使得传感器系统更加稳定且便于操作者调试和监控。实验现象显示本驱动电路在工作时会产生电磁干扰信号,这种干扰信号对传感器系统的性能有很大的影响。本文通过对驱动电路的电磁兼容分析,从干扰源、耦合方式、敏感设备这叁个方面提出了抑制干扰的措施,通过分析实验中记录的波形图确认了这些措施的有效性。经过实验证明,本设计是可行的且稳定性很高。实验数据显示,使用这个驱动电路时,零磁通霍尔电流传感器能够满足1.0精度等级电流测量需求,能够适用于ITER电源试验平台的电流检测。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2017-04-25)
优化驱动电路论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
振荡天平微质量传感器利用振荡元件谐振频率与质量之间的固有关系对微质量进行称量。内部中空的微质量传感元件上端覆有滤膜,用于获取烟尘气中的颗粒物,并在线称量颗粒物。为进一步提高微质量传感器的灵敏度及简化驱动电路,本文对其核心部件微质量传感元件进行了仿真优化设计,并且设计了基于STM32的数字闭环驱动电路。论文的主要工作如下:(1)微质量传感元件的运动分析。通过数学模型分析了微质量传感元件的振荡状态,着重对阻尼振荡及强迫振荡进行了分析对比。为后续微质量传感元件优化及数字驱动电路设计提供了理论基础。(2)质量传感元件的仿真优化。使用Solidworks进行微质量传感元件的模型组件工作,并使用有限元分析软件ANSYS对模型进行模态分析。选材方面,对常用材料进行了仿真实验,结果表明镁合金性能优异且耐用,最终选定镁合金为微质量传感元件的选材。选型方面,改进了复合双管微质量传感元件的尺寸设计,并对不同夹角的复合双管振荡元件进行了仿真实验分析,探究了双管夹角与振荡元件整体性能的关系。进一步改进复合双管微质量传感元件的整体设计,完成了振荡元件的初步优化。(3)微质量传感元件的进一步优化。采用渐进结构优化法对微质量传感元件进行进一步优化设计,添加激振力分析振荡元件的应力应变结果。在确保元件整体结构性能几乎无损失的情况下,实现了对元件多余材料的剔除。并对振荡元件不同部位材料删除方案进行了模态分析,实验对比显示,渐进结构优化法可有效实现振荡元件的轻质化。最终实现了振荡元件减重9.8%,质量灵敏度及频降比分别提高了58.1%,43.6%。振荡元件整体性能提升显着。(4)基于STM32的数字闭环驱动电路设计。以STM32为核心,采用AD9833芯片构成频率发生电路,实现了对振荡元件的初始强制驱动。运用自动增益控制电路实现了驱动信号的稳定输出。谐振频率的捕获利用了强迫振荡的相频特性,采用二分法算法在-90度处实现了对谐振频率的快速捕获。针对实验中振荡元件相频特性曲线异常的现象,通过改变激振信号的检测方法,由测电压法改为使用反相线性霍尔元件直接测量激振器另一端的磁场强度。有效减小了由检测所带来的相频特性曲线误差。针对霍尔元件输出波形异常的现象,设计了方波转换电路,有效地解决了问题。本文对振荡天平中微质量传感元件进行了优化,效果提升明显,验证了渐进结构优化法在实现振荡元件轻质化的有效性。所设计的数字闭环驱动电路避免了传统模拟闭环电路起振困难,易停振的缺陷。且无需加入测频电路,大大简化了整体电路的复杂度,具有一定实用价值。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
优化驱动电路论文参考文献
[1].刘露咪,郭超勇,李晓辉,吕振华,吴纾婕.一种图腾柱式驱动电路参数优化设计方法[J].空间控制技术与应用.2019
[2].李志磊.振荡天平的微质量传感元件及驱动电路优化设计[D].太原理工大学.2019
[3].雷霖,唐成达,赖真良,赵永鑫,张鹏.高压共轨喷油器驱动电路的优化设计[J].车用发动机.2018
[4].朱友峰,曹玉强,姜明顺,丁昌鑫,张晓麒.恒流源驱动感性负载电路优化设计与试验研究[J].自动化仪表.2018
[5].王玥.分段式LED驱动电路的性能比较与优化[D].浙江工业大学.2018
[6].唐瑞.效率优化的单段线性LED驱动电路设计[D].东南大学.2018
[7].李辉,王宇,陈禄尧,杨玲,党博.井径仪电机驱动电路优化设计[J].电子测试.2018
[8].凡名巨.TFT液晶显示驱动电路与电源优化设计[J].电子技术与软件工程.2017
[9].方伟明,程汉湘,李勇,彭洁锋,阳海彪.磁控电抗器的过零电路与驱动电路优化设计[J].电力电容器与无功补偿.2017
[10].潘峤.30kA霍尔电流传感器驱动电路优化设计[D].中国科学技术大学.2017