(新疆金茂电力建设有限公司)
摘要:尽管智能变电站的技术先进性得到广泛认可,然而其安装调试工作对于其功能能否得到有效发挥十分重要。首先,结合某智能变电站调试安装实例,对其中存在的问题进行了分析。接着,就如何提升调试安装管理水平,从强化出厂联调、严格做好现场调试等方面进行了探讨。通过这些讨论和探讨,希望能够对改善该领域的调试、安装水平有积极的促进作用。
关键词:智能变电站安装调试工作智能装置
1.智能变电站调试安装实例概述
东部某地为了提升电网的供电质量。十二月启动了变电站改造工程。按照工程规划。需要将传统的变电站替换为220千伏智能变电站。如图1所示,该智能变电站包括了三个基本部分:监控操作系统、远动管理系统以及智能终端。在智能终端的操作平台上。设置了A/D、GOOSE以及保护测控装置。该智能变电站采用了电子式电压互感器、纯光式电流互感器等新技术。他在信息共享信息传输以及数字化方面具有较高的标准。接下来将对该智能变电站。调试。以及安装过程中的问题进行分析。能够探讨出升级安装和调试效果的措施。
图1某220千伏智能变电站结构示意图
2、安装及调试过程中存在的问题
2.1该设备中的智能技术存在缺陷
很多地方在安装智能变电站后发现其运行过程并不理想,这是因为很多生产厂家在技术方面的积累并不充足,而且很多设备在,购买的过程中并没有进行充分的调试。当设备到达现场以后,发现其中存在较多的问题。其中,只能装置本身的技术缺十分很常见。
第一、智能装置的功能不完善。主要表现在以下几方面:(1)在对设备进行测试的过程中,在进行电压采集测试时,只有一侧能够采集到电压,另一侧则采集失败。(2)三相联动开关的设计存在缺陷,如果将B相、C相合闸,所产生的回路可能引发短接;如果将跳位监视并接,会引起电压分散,并进而触发开关接收到错误的合闸信号。(3)220Kv母联断路器的信号对于A母差保护十分重要,然而本研究中的智能设备A母差保护却不能够采集到其信号,这就引发失灵保护失败,在很多情形下还会引起死区保护失败。(4)在对该智能电站进行测试时,发现其110Kv线路存在闭锁逻辑方面的不足,其压差闭锁功能不稳定,在执行多次动作以后出现闭锁逻辑失效的可能性较大。(5)110Kv线路的重合闸启动方式存在瑕疵,只能够执行挑位启动功能,而不能由“智能型”的保护测控装置来执行该动作。保护测控装置的结构如图2所示。(6)线路保护功能存在缺陷,当母差保护开关跳位时,电容器、站用变开关无跳闸反应,这不利于保护110Kv线路。
第二、对智能装置升级仍然不能够取得理想效果。在测试中发现上述问题以后,便联系厂家对智能装置进行升级。然而,新版本本身就存在一些没有经过有效测试、有效解决的漏洞,因此致使一些智能功能仍然失效。比如,升级后的智能装置不能够有效操作地刀、不能够有效操作2PT刀闸、不能够有效执行同期闭锁合闸;母差保护在重合闸、电容器等构件的保护功能失效;测控装置在中压侧地刀闸控制方面失效,并且发射指令容易出错。
2.2设备生产行业较为混乱
在智能装置生产领域,既有技术实力较强的企业,然而数量少,占比小。多数生产者的技术人才不足、技术力量成长空间小。随着智能变电站的市场不断成长,企业间的竞争十分激烈,为了抢得市场先机,各个厂家尽管缺乏足够的设备运行经验,然而却快速推出设备。如此一来,进入运用领域的智能装置没有经过很好的测试,其升级版本也并没有得到很好的完善。在这种情势下,该行业想必还需要经过较长时间的洗牌,最终形成数家实力强劲的厂家,从而推动行业品质的提升。
2.3测试规范以及测试设备稀缺
智能变电站在我国的运用时间较短,距离广泛采用还有一段路要走。因此,本土的智能装置的测试规范不成熟,缺乏操作性强的行业标准。另外,由于测试设备技术要求高,价格昂贵,因此在国内的数量十分稀缺。很多厂家的测试工作是外包给外资企业,自身的测试经验不足。这就不仅导致国内厂家的测试经验少,而且导致测试标准缺乏,测试人员的发挥空间较大。
图2保护测控装置结构示意图
3.改善智能变电站按照调试水准的策略
3.1优化信息采集功能
对于智能变电站而言,信息采集功能不善是其许多功能失效、失误的关键因素。因此,如果要改善智能变电站按照调试水准,就需要对其信息采集功能进行强化。在智能变电站中,存在许多能够相互独立工作的仪器,它们所产生的数据也是具有相当强的独立性。因此,如果能够将这些数据集中采集、集中分析、集中处理并由动作部件采取协调动作,将会大大改善其动作的准确习惯。同时,集中采集信息还可以尽快发现智能装置中的异常数据,从而能够尽早采取从事,从而使得各个设备的运作更加顺畅、更加简单。
3.2加强出厂联调工作
从现实情况来看,智能变电站的装备的确不成熟。基于这一现实,为了降低现场调试的难度,减少现场调试的工作量,有必要加强出厂系统联调。在联调的过程中,需要对功能、文件进行系统验证,不能够出现关键遗漏,从细节上改善调试的精确性和完整性。笔者认为,出厂联调中的信号传输以及信号处理是该项工作效果的关键影响因素。首先,为了确保保护装置获得正确的信息,需要通过故障模拟系统对信号进行识别,对于故障信号,需要通过光线驱动快速传输至监控系统。其次,监控系统需要对刀闸、开关的信号进行处理,并根据处理结果对主变保护传达命令。第三,主变保护需要通过一次电流情况来对智能装置的CT极性进行判断,从而完成对智能装置的功能进行的鉴定。
3.3严格做好现场调试工作
无论正式安装之前的出厂联调结果如何,都不能忽视现场调试的重要性。毕竟在安装、运输过程中存在许多变数,而且随着设备运用环境的不同,也可能导致新情况的产生。现场调试的过程中,需要做好以下关键项目的调试工作:控制信号回路的调试、继电保护装置的调试、光线联络回路的调试、CT及PT回路的调试。对于智能变电站而言,现场调试是其正式运行前所进行的最后一次修正。现场调试能否真正做到有效地发现问题、消解问题对变电站的运行十分关键。因此,这个过程是一项耗时、耗力、涉及面广、复杂而且精细的工作,它需要由专门的联络组织部门来协调各方的力量、信息,从而为现场调试提供充分的资源保障。
总之,智能变电站的运用在国内还处于比较不成熟的阶段,其安装调试管理方面存在较多的不足。然而,智能变电站替代传统变电站是可以预见的趋势。因此,需要积极面对安装调试过程中出现的问题,从信息采集、出厂系统测试以及现场调试等方面着手,严格标准、明确规范、精益求精,不断提升智能变电站的安装、调试水平,从而推动我国电网系统的再升级。
参考文献
[1]秦国强,段振坤,任俊,金言,林文亮,曹卫国.一种面向智能变电站过程层光缆的智能标签技术研究[J].电力系统保护与控制,2015,21:143-147.
[2]李青松.智能变电站关键设备及继电保护系统探析[J].中国高新技术企业,2015,36:67-68.