胡彬强
陕西华彬煤业股份有限公司陕西咸阳713500
摘要:针对下沟煤矿ZF1801工作面回采过程采空区与上覆老空区导通的开采现状,综合分析ZF1801工作面自燃发火隐患的基础上,采取了均压通风、注氮、注浆、喷洒阻化剂等综合防灭火技术措施,减少了采空区漏风量,使得煤层自燃带转化为惰化带,达到了工作面防灭火的目的。
关键词:导通;防灭火;自燃带;惰化带
0引言
矿井火灾是煤矿的主要自然灾害之一,而煤炭自燃又是矿井火灾的主要形式。由于综采放顶煤的大力应用,使煤矿生产效率大幅提高,但该方法冒落高度大、采空区遗留残煤多、漏风严重,使得开采自燃煤层和易自然煤层的矿井煤炭自燃发火频繁发生,而自燃发火中以采空区煤自燃火灾最为突出,约占自燃火灾总次数的60%以上[1]。尤其是在国家推行煤炭去产能后,矿井采煤工作面推进度降低,采空区发火问题进一步凸显,特别是春节长假,有的矿井根本不能给职工按照正常假期放假,已成为制约矿井安全生产与进一步发展的主要因素之一。
1ZF1801综放工作面概况
ZF1801工作面位于401采区东部临近井田边界,西侧为401采区西翼采空区,南侧为402采区,东为三条斜井。ZF1801工作面主采4#煤层,工作面走向长度91m,倾斜长1140米,工作面中部穿过上分层C1801、1803、1805老采空区,其余均为全厚煤层。该工作面自燃倾向性为易自燃煤层,煤层厚度为10m,煤层结构简单,倾角0°~5°。工作面倾斜长度91m,采用“一进一回”U型通风方式。
图1工作面布置示意图
2综放工作面自燃发火原因分析
2.1综放工作面自燃发火原因分析
ZF1801工作面自回采以来,采空区CO含量50~260PPM,存在着自燃发火的危险,综合分析ZF1801工作面发火的因素有以下几个方面:
l)上覆老采空区遗煤二次氧化
ZF1801工作面从上分层C1801、C1803和C1805三个高档普采工作面采空区横穿,上覆老空区内遗留有支护枕木,采动裂隙漏风有可能导致木材和遗煤氧化蓄热发火。
2)工作面采空漏风氧化
ZF1801工作面采空区空间大,漏风空间与漏风量较大。特别是该工作面推进至上分层采空区下时,上下采空区导通,漏风量进一步迅速增大,很大程度增加了采空区自燃发火的可能性[2]。
3)顶煤裂隙构成漏风通道
煤巷锚网、锚索支护技术的使用,大大提高了掘进速度,降低了劳动强度,提高了支护质量,但同时也为预防煤的自燃发火造成了负面影响。因为在回采过程中,两巷受悬臂梁作用,靠工作面外层巷道不易垮落,与开切眼形成漏风通道,为开切眼和两巷自燃发火创造条件。
2.2综放工作面发火早期预报
通常采用的方法有人体直接感觉预报法、温度预报法和气体分析法[3-4],其中,气体分析法为最主要的方式。依据4#煤层自然发火标志气体指标测试结果,CO作为预报煤自然发火的指标气体;将C2H4和C3H6作为预测预报煤自然发火加速阶段的标志气体;将C2H4/C2H6作为判别煤自然发火进程的标志气体指标,100℃左右条件下才出现C2H4/C2H6,并且随着温度的升高,浓度都不断增加。
3综放工作面停产期间自燃发火治理技术应用
1)束管监测和人工监测
(1)通过铺设束管观测采空区遗煤自燃趋势。在工作面运输顺槽布置2条束管,分别进入采空区30m、50m进行监测CO、O2、CH4、C2H4、C3H6、C2H6;在工作面回风顺槽布置3条束管,分别进入采空区30m、50m、100m进行监测CO、O2、CH4、C2H4、C3H6、C2H6。
(2)每班安排一名专职瓦检员在工作面每隔4架对架后和上下隅角温度、CO、CH4含量进行检测3次,并对检测出的异常点采样通过色谱分析仪进行分析。
(3)在回风顺槽两侧打观测孔,进行测量上分层实体煤温,范围控制在10m—20m左右,通过观测对温度的动态变化趋势进行分析。
2)通风管理
在工作面超前支护段通过设置调节风门控制两顺槽风量,从而实现均压通风技术手段,以保证风流稳定,减少采空区漏风。工作面上下隅角垒砌土袋墙,架后采取挂网用风筒布悬挂,并用艾格劳尼对两端头及架后进行全断面封堵。
3)回采管理
回采工作面的推进度应根据实际情况于停采以前推到实体煤下,进入实体煤后20m范围内采取不放顶煤的方法和采空区形成隔离带,并在这20m范围内向采空区喷洒阻化剂、凝胶等,以便充填采空区遗煤空间;严禁停在C1801、1803、1805采空区的下分层处,以免和上分层采空区连通,形成庞大的漏风通道加速采空区遗煤自燃速度。
4)采空区筛管注氮
氮气属于惰性气体,利用氮气防灭火工艺简单、操作方便。由于氮的密度接近于空气的密度,化学性质稳定,不易扩散,直接注氮效果并不理想[5-6]。为了提高注氮效果我们在传统的注氮技术基础上改变注氮方式,采用架后铺设筛管对工作面采空区进行注氮。在工作面架后延倾向铺设三条直径Φ50的软筛管,分别置于采空区内冒落10m、15m,注氮后将形成一个“氮气墙”。随着时间推移,氮气层逐渐上升,会在采空区靠近工作面方向形成一个氮气隔离带,阻止氧气进入采空区,抑制了采空区自燃氧化的产生。
5)灌浆防灭火
随着采煤工作面推进,在工作面进入实体煤后,经ZF1801回风顺槽Φ159灌浆管向采空区灌浆,黄泥浆浓度控制在1:4~1:2之间,实际工作中由于回顺超前支护影响Φ159钢管安装,在距工作面上隅角大概30m处,利用Φ152弹簧软管与Φ159钢管连接,将管路通向采空区,一般进入采空区15m-20m。
4治理效果检验
下沟矿ZF1801工作面停产期间通过采取各种综合灭火措施后,工作面采空区CO含量由之前的50~260ppm降低到50ppm以下,采空区自燃带O2含量降低到5%以下,同时自燃带内温度也有明显降低,降幅平均达4~5℃,监测表明自燃带已被惰化,防灭火治理效果良好。
5结论
1)分析了ZF1801综放工作面自燃发火隐患。采空区空间大,遗煤量大,漏风量大,采动裂隙漏风和上覆老采空区遗煤及其他易燃物为ZF1801工作面及采空区发火创造了条件。
2)加强监控监测,采取综合防灭火技术,减少了采空区漏风量,指标气体浓度大大降低,达到了防灭火的目的。
参考文献:
[1]梁运涛,罗海珠.中国煤矿火灾防治技术现状与趋势.煤炭学报,2008,33(2):126-127
[2]李彦斌,杨永康,康天合,等.浅埋易燃厚煤层综放工作面防灭火技术.采矿与安全工程学报,2011,28(3):477-483
[3]余明高.我国煤矿防灭火技术的最新发展及应用.矿业安全与环保,2000,27(1):21-23
作者简介:胡彬强(1988-),男,汉族,陕西省咸阳,工程师,现从事煤矿瓦斯治理方面的研究,电子邮箱:244819217@qq.com