选煤厂工艺改造的研究

选煤厂工艺改造的研究

回振龙(龙煤七台河分公司新兴选煤厂,黑龙江七台河154600)

摘要:通过改造影响产量的主要工艺环节——精煤过滤系统,减化了工艺流程,取消了精煤冬季干燥系统,同时对影响增产的洗选设备和运输设备进行了必要的改造,使设备达到最佳状况,降低了生产成本,提高了日处理能力,取得了巨大的社会效益和经济效益。

关键词:选煤厂;精煤过滤系统;工艺改造

前言

进入2004年,我国的精煤市场有了很大的好转,精煤价格有了大幅度的提高,随之而来的就是如何满足市场需求,获取更大经济效益的重大商业决策。

桃山选煤厂2004年入选原煤193万吨,利润4500万元,平均吨原煤入选的利润23.3元/吨。

由此可见,提高选煤厂的入选量就可以提高利润。下面就针对选煤厂的一些具体情况作一下具体的论述。

1存在问题

选煤厂于年建成投产,迄今已经运行了46个年头。主要工艺通过几次改造,把原来的块煤跳汰,改成了块煤重介斜轮分选机;主要工艺设备,如跳汰机、浮选机、分级筛等也都先后进行了改造。随着选煤事业的不断发展,集团公司2004年对选煤厂下达124万吨精煤的要求。在这种情况下,首先遇到的问题是选煤厂煤泥水处理系统已经,不能适应选煤生产的要求,小时处理能力受到严重限制。2004年选煤厂入选原煤193万吨,生产工作日350d,正常情况下每天开动时间是17h,但是由于产品品种多需要放块,生产过程中需要更换品种,原煤换品种等的影响,每天实际选精煤时间为15h。从2004年1~3月份影响加煤时间统计情况看,平均每天影响2.27h,每周二停车4h检修,周五8h检修,月末24h大检修;每月有146.09h的欠煤、欠车和设备影响时间。每月正常生产时间应为:

30d×(24-2.27)-4周×(4+8)-146.09h=457.81h

平均每天开动时间=457.81/30=15.26h

由于2月份天数少,2月份影响时间偏低,所以每天工作时间按15h,应达到的小时处理量为193万t&pide;350d&pide;15h=367t/h。

通过对选煤厂整个系统的能力计算,各环节处理能力如下:

(1)原煤准备系统小时处理能力达到480t以上。50#,51#皮带可达到480t/h,原煤斗、分级筛、跳汰机、离心机、斗子捞坑、浮选压滤及运输系统小时处理能力370t。

(2)根据选煤厂2004年1月份、2月份实际生产情况,浮选精煤过滤系统小时处理量只能适应320t当超过320t时,洗水浓度就会上涨,二月份平均处理量339t,洗水浓度平均达到了74g/L(正常值<50g/L)。造成处理能力低的主要原因是真空泵和过滤机没有得到及时更新,单位面积处理能力在0.09g以下,只能适应320t的小时处理量。特别是该厂真空泵的真空度低,真空度难以达到工艺要求。真空泵和过滤机的使用情况如表1所示。

通过表1可以看出,6台真空泵已经全部超过使用周期,316#和317#已经翻修过两遍,另外4台也已经大修过,实在没有再修理的价值。通过和厂家联系,更新真空泵转于价格大约是整台设备的80%。即使换了转子,由于定子磨损也很严重,效果也不会太好。过滤机的情况也非常不好,184#,189#,187#早已经超过使用周期,183#,185#,188#已经报废。整个过滤机机体腐烂严重。由此可见,真空过滤系统不能适应实际生产需要,对真空过滤系统进行改造势在必行。

表1真空泵和过滤机使用情况表

2技术改造方案的选择

根据以上对生产实际情况的分析,选择了两个方案:

(1)更新过滤机和真空泵;

(2)采用加压过滤机。

真空过滤系统是20世纪50年代产品,正在逐步被淘汰,而加压过滤机是2000年新研制的用于浮选精矿脱水的新设备,虽然一次性投资高一些,但每年有358.5万元的经济效益。全国各选煤厂正在积极投入使用的主要原因就是该设备产品水分低、生产成本低,特别是东北地区使用可以取消干燥系统,增加经济效益。应用较早的有灵山选煤厂、鸡西滴道选煤厂、杏花选煤厂等,全国共使用96台,其中滴道选媒厂和杏花选煤厂已经运行1年并取消了干燥系统。

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