一起110kV主变差动保护动作跳闸分析

一起110kV主变差动保护动作跳闸分析

(广东电网有限责任公司阳江供电局广东阳江市529500)

摘要本文以一起110kV主变中压侧电缆头故障引起的主变差动保护跳闸为例。详细阐述了设备检查、试验情况,进行了保护和备自投动作的正确性分析。阐述了跳闸原因,分析了电缆头烧毁机理,提出了防范措施。

关键词:主变差动保护备自投35千伏电缆头局部放电

前言2014年5月19日16点47分33秒,110kV某变电站#2主变比率差动动作,跳开变低502开关、变高1102开关和变中302开关。10kV分段备投动作,合上分段512开关。35kV主变备投动作,合上了#1变中301开关,没有造成负荷损失。

1事件发生与排查处理

1.1事件前运行方式

事件前,110kV单母带旁路运行,#1、#2主变运行,35kV单母运行,#1变中301开关热备用,35kV主变备投投入。10kVⅠ母、Ⅱ母分列运行。10kV分段512开关热备用,10kV分段备投投入,事故前运行方式见图1所示。

图1事件前运行方式

1.2事件后运行方式

事件后,110kV单母带旁路运行,#1主变及三侧开关运行,#2主变三侧开关跳闸,35kV单母运行,#1变中301开关运行。10kVⅠ母、Ⅱ母并列运行。10kV分段512开关运行,事件后运行方式见图2所示。当天天气:雷雨。

图2事件后运行方式

1.3事件后设备检查、试验

经现场检查发现110kV#2主变35kV出线电缆靠3024刀闸侧电缆终端头烧坏(如图3所示),造成单相接地故障,35kV备自投动作合上301开关,10kV备自投动作,合上512开关,无造成负荷损失。

图3现场检查电缆头图

电气试验数据分别见表1、表2。

表1#2主变跳闸后绝缘电阻(MΩ)

吸收比大于1.3,满足规程要求,结论为合格。

表2#2主变跳闸后绝缘电阻(MΩ)

相间偏差不大于2%,符合规程规定,结论为合格。

1.4保护及备自投动作分析与结果

差动保护及备自投动作过程如表3所示:

表3#2主变差动保护及备自投动作情况表

差动保护动作跳开#2主变三侧开关后,10kV#2M母线失压。10kV电压的波形(如图4所示),电压在16时47分33秒失压。16时47分33秒382毫秒10kV分段备投空跳502开关(因定值投加速备自投当备自投起动后,若502主动跳开,时则不经延时空跳502开关),16时47分34秒345毫秒合上10kV分段512开关,10kV分段备投的合闸时限定值为0.9秒,10kV备自投正确动作。

35kV电压的波形(如图5所示),在跳开变中302开关后,35kV母线仍存在电压,至16时48分31秒35kV母线失压。16时48分31秒235毫秒35kV主变备投空跳302开关(因定值投加速备自投当备自投起动后,若302主动跳开,时则不经延时空跳302开关),16时48分32秒092毫秒35kV主变备投合闸出口动作,16时48分32秒368毫秒合上#1变中301开关,35kV主变备投的合闸时限定值为0.9秒,35kV主变备自投正确动作。

图410kV备投电压曲线

图535kV备投电压曲线

1.5故障隔离与恢复送电

当时,电缆终端头备品与该故障电缆头不对应,无法及时更换,为了确保#2主变尽快恢复供电,决定由检修人员将#2主变35kV出线套管处电缆头解开,隔离故障点,恢复#2主变供电。2014年05月20日02时45分,将110kV#2主变由检修转运行,恢复#2主变运行。

2电缆头故障分析

综合前述分析,差动保护范围内的#2变中3024刀闸靠主变侧电缆B相电缆头绝缘发生了击穿并烧毁是引起主变差动保护动作的原因。

图6电缆头现场检查图

2.1主要原因分析

电缆头解体发现,应力锥与半导体搭接尺寸不满足安装要求,外半导层断口与应力锥搭接位置误差过大,致使终端安装应力锥过盈(如图7所示),引发电场严重畸变,在工频电压下存在剧烈的局部放电现。导致电缆终端头发生绝缘击穿,引起单相接地,接地电流通过主变中性点引起差动保护跳闸。

图7应力锥与半导体搭接解剖图

2.2次要原因分析

1、对该电缆头解体,除了发现应力锥安装搭接过盈问题外,还发现以下安装工艺问题:

(1)外半导层断口没有倒角(如图8所示)。

图8外半导层断口图

(2)主绝缘表面存在多条纵向(长度约26cm)明显刀痕(如图9右框所示),主绝缘断口无填充物(如图9左框所示)。

图9主绝缘表面存在多条纵向明显刀痕,主绝缘断口无填充物

综上所述,电缆头在制作过程中应力锥搭接过盈,误差过大,半导电屏蔽层末端出现台阶变化,在轴向不均匀电场作用下,场强集中、易畸变,任何杂质或尖端均容易形成局部放电。且剥离外半导电层时打磨不仔细[2],切割力度过大在主绝缘层上形成划痕,加剧电场不均匀分布,引发电场畸变。

在极不均匀电场作用下,在雷雨恶劣的天气情况影响下,绝缘性能下降,绝缘介质被分解劣化,产生局部放电,形成放电通道,最终导致电缆附件的绝缘介质电击穿。

3预防措施

本次事件因电缆头损坏,导致主变停运,为避免重滔覆辙,从不同角度提出防范措施如下:

变电检修专业,合理安排停电计划,更换同批次,相同制作工艺的电缆头,避免同类电缆头再引发事件。

变电试验专业,周期性地开展35kV电缆头带电局放普查,分析异常数据,提供电缆头运行状态判断依据。

施工验收方面,选择有资格、安装工艺优良的施工人员。监理要旁站制作过程,把关键过程拍照存档,杜绝终端应力锥安装过盈。

变电运行专业,对电缆头位置开展周期性的红外测温,数据要横向对比,纵向分析,及早发现发热异常,汇报处理。

电缆头发热属于综合致热型,既有电压效应,又有电流效应,或者电磁效应引发的发热。因此应采用多种方法综合判断,下面提供了一种详细步骤。

首先,选定合适的角度和距离以及环境温度参照体(可选为距离电缆头0.5米的电缆处),使用区域测温,测得各电缆头处的温度和环境温度参照体的温度,进行初判断。

第二、改变测温人员的站定地点,使得A、B、C三相电缆头以及环境温度参照体处在测温仪区域测温的同一视场中,同样使用区域测温功能,查看是否有异常发热的亮区。

第三、若怀疑存在异常发热,则需要用相对温差法做进一步测量。分别测定电缆头三相的温度值(可选取区域最高温度,记为T1A、T1B、T1C),选定温度最低的一相记为T2,代入相对温差计算公式(如下)分别计算各相的相对温差。

,其中:τ1和T1——发热点的温升和温度;τ2和T2——正常相对应点的温升和温度;T0——环境温度参照体的温度。

最后,根据最热点温度、相对温差,查阅《带电设备红外诊断应用规范》(DL/T664-2008)缺陷诊断判据,判定是否存在异常发热。

一般而言,一座变电站内高压电缆头的数量不多,应建立红外照片档案以及温度值数据记录表,对同一相别、同一位置进行纵向对比,必要时绘制温度——时间曲线,温度——电流值曲线,分析变化趋势,判断是否存在发热以及发热程度。

参考文献:

[1]陈成伟等.预制式电缆终端应力锥安装错位的影响分析[J].高压电器,2010,86

[2]柏海峰,陈建.35kV电缆头故障分析及处理[J].四川电力技术,2011,73

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