刘兴全(龙煤集团七台河分公司新兴选煤厂,黑龙江七台河154600)
摘要:新兴选煤厂使用GP120-10型过滤机与GPJ96/3-C型加压过滤机、PG116-12型圆盘过滤机的生产情况对比以及GP120-10型负压过滤机的工艺参数。
关键词:浮选精煤;脱落率;水分;效益
1概述
浮精煤泥脱水一直是浮选生产工艺环节中制约产品的瓶颈,新选厂原有两台PG116-12型过滤机,一台GPJ96/3-C型加压过滤机处理浮选精煤。近年来,随着煤炭市场竞争的日趋激烈,用户对产品的质量要求日益严格,精煤水分是控制选煤厂技术管理的难点,是影响最终精煤水分的关键因素,据统计,我国大部分选煤厂浮选精煤滤饼水分为28%~35%,浮选精煤量占总精煤量的15%~25%,因此,降低浮选精煤水分是确保最终精煤产品水分,满足质量要求的关键因素。
新兴选煤厂于2008年7月对浮精脱水系统进行了改造,拆除一台PG116-12型过滤机,在现有原址上安装一台GP120-10型过滤机,经过一年的生产实践证明,该机具有处理能力大,产品水分低,吨煤电耗小,连续工作性能稳定等显著特点,取得了较好的经济效益和社会效益。
2改造原因
改造前,新兴选煤厂采用2台PG116型圆盘真空过滤机,1台加压过滤机作为浮精托说的主要设备,PG116型圆盘过滤机台时处理25t左右,滤饼水分28%~32%,致使最终精煤水分达13%~15%。GPJ96/3-C加压过滤机连续工作能力强,生产指标合格率高,但故障率多,维修量大,成本投入多,因此,决定采用高效节能环保的新型圆盘过滤机来适应生产。
3GP120-10圆盘过滤机工艺参数及运行情况
3.1工艺参数
GP120-10圆盘过滤机工艺参数见表1。
3.2过滤机的现场运行情况
GP120-10型过滤机主要特点为:(1)处理能力大,浮选精煤处理能力为0.20~0.35t/m2·h。(2)滤饼水分低,区间为25%~27%,比真空过滤机低5个百分点。(3)电耗低,是加压过滤机单位耗电量的1/3左右。(4)过滤液质量浓度低,为15~21g/L,是过滤机的1/3左右,与加压过滤机持平。(5)自动化操作。
4应用效果
GP120-10型过滤机应用于浮选精煤脱水,其处理能力大,产品水分及滤液浓度低,工艺指标到达了国内外先进水平,经济效益和社会效益显著。
4.1经济效益
表3效益概算总表
由表3看出,该过滤机投入运行后,配件及人工费用总计22.2万余元,而与其性能相同的GPJ96/3-C加压过滤机则需较多维护及费用,较之前者每年多消耗材料费用及人工费用开支38万元。
为了更好的保证产品质量,还应选择正确的筛网,提高产品回收率,降低浮选精煤水分。以新兴选煤厂为例,入洗煤品种为极难选煤,这就应对入浮原矿进行粒度组成分析,确定最适宜网目为100目的。
优点:(1)提升浮选处理能力,单位时间产出量提高;(2)提高精煤产率,经济效益提高;(3)净化洗水浓度,使浮选连续生产得以保证;(4)节约药剂用量,降低生产成本投入;
表4筛网网目参数对照情况
由表4不难看出,在入洗原煤灰分达到36%~38%时,80网目与100网目成饼厚度直接提高,精煤产率,处理能力相应提高。浮选精煤灰分区间为8.5%~9.2%,因此用100网目的筛网来适应生产要求是可行的。由于网目选择的合理,煤泥水中含煤颗粒的减少,降低了滤液水浓度,浮选药剂给量趋于合理,避免了二次加药造成的浪费,节约了成本资金的投入。
4.2社会效益
精煤水分降低后,减轻了铁路负担,降低了运费,节省装车时间,避免了冬季冻车,夏季水车事故,便于用户卸车;设备噪声低,有利于工人身体健康;因滤液浓度低,减轻了煤泥水系统的负荷,利于环保。
结语
生产实践证明,GP120-10型过滤机是一种有效降低浮选精煤水分的高效节能,成熟的设备,使用后达到了精煤指标的要求,降低了水分和电耗,节约了运力,减少了繁琐的设备运行,大大减轻了检修强度及岗位看护,减轻了环境污染,为选煤厂带来了显著的经济效益和社会效益。