(上海城投原水有限公司上海市200949)
摘要:由于离心泵泵实际运行工况与设计运行工况不符,离心泵长期运行于低效区。叶轮和泵壳产生了明显的气蚀现象,且无法修复,离心泵震动严重超标且运行状况有恶化趋势。另变频器设备老化严重,且已淘汰,该型号的部件早已停产多年,由于设备老化,变频器故障率较高,原先采购的备件逐渐消耗殆尽。经检测,变频器的谐波毛刺现象严重超标,从而影响到了两台ABB变频电机,造成设备目前只能运行在中低速维持,避免进一步恶化,为保障供水安全,故对设备进行改造。
关键词:离心泵变频器改造运行方式
一、目前现状
泰和泵站向凌闸支线供水的离心泵为1#、2#、3#、4#泵,其中1#泵为32SA-10J型泵,2#、3#、4#泵为XY44-20A型泵(D2=Φ840),均为调速泵,此次只改2#、4#泵。泰和泵站两台XY44-20机泵(泰2#、泰4#)自1996年投产至今已运行18年,配套ABB的1600KW电机以及ABB的变频器。目前两台离心泵的实际运行工况与设计运行工况不符,设计运行扬程45米,而实际运行扬程为17米左右,因此,离心泵长期运行于低效区,从而造成两台机泵在运行期间气蚀现象明显,离心泵振动较大,离心泵转速在中高速时,离心泵轴向和径向振动都严重超标,电机异声较大,并且离心泵运行状况有恶化趋势。
两台离心泵在上一年度的机泵大检修中发现,离心泵不锈钢叶轮气蚀严重,封水圈、轴套等部件也磨损严重,尤其是离心泵泵壳出现了明显的气蚀现象,且无法修复。此外,投产初期为配合水量供应,两台离心泵的叶轮都已切削,叶轮的动平衡难以保证,且无法修复。同时,随着运行年限的上升,离心泵的两个滑动轴承支座的同心度偏差加大,这也是造成离心泵运行时振动超标的主要原因。
两台ABB变频器设备老化严重,且已淘汰,该型号的部件早已停产多年,替代产品的大小尺寸也与现有尺寸不符,故难以使用。同时,由于设备老化,变频器故障率较高,原先采购的备件逐渐消耗殆尽。经检测,变频器的谐波毛刺现象严重超标,从而影响到了两台ABB变频电机,电机虽经多次出厂大修,但由变频器谐波引起的损害,使得电机老化严重,目前只能运行在中低速维持,避免电机振动和异声进一步恶化。如果是单一的改造,会造成设备没能长期运行在理想化的最佳性能曲线上,造成机泵运行效率偏低,从而导致实际运行能耗高于理论设计值。所以,机械和电气一起进行改造,这样才能更有效地提高运行效率,使机泵的日常运行工况维持在最佳的特性区域内,从而达到最佳的经济性。
二、改造设想:
根据现有工况,计划对两台离心泵、电机、变频器进行报废,重新设计安装两台离心泵电机,考虑到泰和泵站即将作为凌闸支线的应急泵站,故机泵控制系统暂时采用全速运行模式。
详细设计参数如下:
离心泵型号:44SAP-28扬程20米,流量15000m³/h,效率85%;电机型号:STM560-12S功率1120KW,转速492r/min;电机软启动柜型号:MVRMX18-1800;变频型号:PowerFlex6000
本次改造泰2#、泰4#离心泵为全速机泵,能有效应对青草沙原水系统故障时,把长江原水供应到闸北、凌桥水厂,确保应急情况下的水量供应。同时,离心泵最大扬程为23米,流量为12000m³/h,若将来考虑青草沙原水向泰和、月浦水厂应急供水的话,也能初步满足需求。
三、新泵设计参数及性能结构
泵的设计参数定为:
Q=15000m3/h=4.17m3/s
H=20m
n=495rpm(ns=3.65×495×=275.9=276)
Pa≈=997KW
配套功率取Pe=1120KW。=1.1倍
结构设计时,需考虑与原泵的安装尺寸一致,即要求:①泵中心高为1680mm;②地脚螺栓孔的孔数、尺寸距离、螺栓大小等与原泵一致;③进出口接管的大小和长度尽量变化小。
新泵的安装尺寸除吐出口径由Dg900变为Dg1000之外,其余尺寸与原泵一致。
但电机的安装尺寸要作较大改变。因为原泵电机为1600KW、742rpm、560机座号;改造后电机为1120KW、495rpm、710机座号。所以电机的安装基础要作较大改变。具体改造尺寸为:①泵地脚螺栓至电机地脚螺栓间距1898改为1998;②电机轴心至基础距离560改为710;③电机地脚螺栓间距1600、1250改为1800、1400。
四、更新改造内容以及相关要求:
整体拆除原机泵;原电机基础改造;水泵基础不动;水泵出水口改造;原巡检平台改造;安装新机泵(电机、水泵以及水泵进出水短管);泰2安装软启动柜(泰4采用直接启动);原电缆耐压试验;电机排风机选型及排风管改造;相关辅助管道、管道连接件、球阀、压力表及抽真空排气阀更新;电机水泵联轴器对中校正(详见安装记录)。
1.整体拆除原机泵,包括水泵、电机、变频控制器、逆变变压器以及水泵进出水异径短管等,拆除后设备放置于业主指定位置;
2.原电机基础改造(根据电机外形结构图,拆除现有平台,按照新电机底脚螺栓制作新电机基础并进行二次灌浆并校正水平,水平数据须记录并存档);
3.原巡检平台改造,加宽电机巡检平台,以满足日常巡检及检修需要;
4.安装新机泵(水泵、电机、水泵进出水异径短管,包含密封垫及法兰连接面紧固件更新);
5.泰2#机泵安装软启动柜(泰2#机泵控制系统采用软启动,把输水车间封存的原26#软启动柜搬迁至现泰2#变频柜安装位置,接线并进行安装调试,包括与机旁控制柜的联动调试)。泰4#机泵采用变频启动,(高压电缆直接介入就地操作柜,包括与机旁控制柜的联动调试,高压控制柜定时限、速断电流保护改反时限电流保护)。两台机泵继保整定,PLC开泵接线调试;
6.原6KV电缆改造:电机敷设YJY3*50电缆30米;电缆耐压试验(采用交流耐压试验,电压等级为2万伏;若电试不合格,则更换该段电缆);电缆走向:利用变压器拆除后两端的电缆进行短接,制作中间电缆头;
7.电机排风机及配套排风管道改造(电机需选配静音轴流风机,风量应不小于2m³/s);
8.相关辅助管道、管道连接件、球阀、压力表、抽真空排气阀更新;
9.电机水泵联轴器对中校正(详见安装记录)。
10.调试
五、施工时间
项目施工总周期预计为7个月,其中水泵订货周期为4个月,电机订货周期6个月,设备安装调试(含电机运至水泵厂整体调试)1个月。
六、运行方式
1.冬季模式:运行一台机泵∑Q=6000~9000m³/h;
2.夏季模式:运行二台机泵∑Q=15000~16000m³/h;
3.应急模式:运行二台机泵∑Q=30000m³/h
(加一台32SA-10J或加一台湘英44-20A)。
七、扬程范围
1.冬季模式:进口扬程H=0.095~0.105MPa、
出口扬程H=0.225~0.230MPa;
2.夏季模式:进口扬程H=0.090~0.100MPa、
出口扬程H=0.160~0.170MPa;
3.应急模式:进口扬程H=0.059~0.065MPa、
出口扬程H=0.255~0.265MPa。
说明:
1.冬季模式我们运行一台泵同时向吴淞支线和凌闸支线供水,由于吴淞支线出口扬程远大于凌闸支线出口扬程,因此在凌闸支线上安装了DN900的调流阀,通过该调流阀的调节来同时满足吴淞支线与凌闸支线的水量,
2.应急模式是指长江系统向青草沙系统应急而考虑,所以该模式运行的可能性很小,而且一旦运行的话,时间不会超过72小时。
七、结语
通过这次机泵的改造,使设备长期运行在理想化的最佳性能曲线上,且更有效地提高运行效率,使离心泵的日常运行工况维持在最佳的特性区域内,从而达到最佳的经济性,为安全供水提高更好的安全保障。并满足夏季模式下机泵的运行效率最高,同时兼顾冬季模式。
参考文献:
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