萧山供水系统中Wincc及PLC程序改造

萧山供水系统中Wincc及PLC程序改造

杭州萧山环境投资发展有限公司浙江杭州311200

摘要:本文萧山供水系统中Wincc及PLC程序改造,以wincc和PLC为关键技术,继电器、OPC通讯为支持技术,经过改造实现以远程数据采集为依托,远程精确操控阀门、泵机等设备为手段,实现供水系统设备远程实时操控功能,通过供水系统物联控制改造,提高运行安全、降低生产能耗、提高劳动效率。

关键词:远程控制;PLC;wincc;供水系统;程序改造

[Abstract]WinccandPLCprogramtransformation[Abstract]thisarticleXiaoshanwatersupplysystem,thekeytechnologyinWinCCandPLC,relay,OPCcommunicationtechnologyasthesupport,throughthetransformationtorealizeremotedataacquisitionbasedonremoteprecisecontrolvalves,pumpsandotherequipmentasameanstorealizethewatersupplysystemequipmentreal-timeremotecontrolfunction,thewatersupplysystemmodificationofjointcontrol,improveoperationsafety,reduceproductionenergyconsumption,improvelaborefficiency.

Keywords:Remotecontrol;PLC;wincc;Watersystem;Programtransformation

一、改造背景与目标

萧山供水系统包括4个取水口(其中2两个备用取水口)、5个水厂、2个大型加压站、23个区域加压站,总制水能力为125万吨/日,拥有DN100(含)以上供水管网总长度超过2000公里,服务面积超过1000平方公里。原系统通过仪器仪表端PLC自动采集、数据传输,将信息实时反馈到调度中心,因系统程序限制无法实现远程操控,造成供水系统调度管理瓶颈。

特别是随着近年来高海拔供水的纳入,供水范围的扩大,在面对区域自动加压站加压范围管网突发爆管,原系统无法实时远程停止加压造成水量流失,爆管损失影响扩大;在面对居民区与工业区用水高峰时间不一致,时段性区域需求变化,原系统也无法远程启停联络阀或加压站,造成区域压力不平衡,管网局部变化剧烈,供水保障能力脆弱等问题。为有效解决以上问题,提高供水保障能力我们对萧山供水系统中Wincc及PLC程序实施改造。改造利用系统中原有西门子PLCS7-200/300未使用的模拟、数字点、通讯端口,同时结合利用原有组态软件Wincc6.0良好的通用性、多语言的支持性,高效的组态性,简便的集成性,基于Web的持续延展开放性,不增加设备和额外费用情况下,实现系统灵活可靠的远程操控功能,丰富了供水调度手段、提高了供水安全、降低了运行能耗、提高了劳动效率。

二、改造调度中心系统软件

1、优化后的系统构架

PLC下位机端通过GPRS/CDMA模块连接到租用的移动公司网络,获取一个内网IP,组成一个局域网。为提高数据传输安全防止外来干扰,数据传输经过移动运营商网关,

2、增加通信链路维护功能

现场GPRS/CDMA模块通过移动网络连接到调度中心OPC通讯中转软件上,改造后OPC通讯中转软件增加TCP/UDP端口守护,心跳包发送,线路断开重连功能,提高现场PLC与监控服务器的通讯可靠性,保障数据准确性。

3、完善控制模块

通过改进Wincc程序,改变原有系统单向数据上传模式,增加下发模块,实现数据写入,调度中心经GPRS/CDMA网络发送到PLC,完成参数的设置及设备的控制功能,由过去单向数据传输改为双向数据传输,为设备远程操控提供通讯基础支持。

完善后系统在中控状态时,操作员在调度中心可进行不同时间段目标数据设置,以满足调度需求;在自动状态时,PLC会根据预先不同的时间段设置进行运行;当现场控制位处于自动控制时,操作员可在调度中心远程下发指令,实现自动与中控的无扰切换。

三、改进PLC程序

1、控制方式优化,增设中控与自控无扰切换

手动:当设备的控制选择开关打在手动控制时,系统置于手动控制模式,操作员可通过现场按钮控制设备运行。此时PLC处于监控状态,发送数据到中控室,不参与设备控制。

自控:当设备的控制选择开关打在自动控制时,系统置于中控、自动控制模式。此时调度中心发送中控命令到PLC,系统即处于中控控制模式下;调度中心发送自动命令到PLC,系统即处于自动控制模式下。在自动模式下,整个系统是以无人值守功能进行设计的。

中控:当设备的控制选择开关打在自动控制时,系统置于中控、自动控制模式。此时调度中心通过WINCC写入数据,中控命令经网络发送到PLC模,系统即处于中控控制模式下;同理发送自动命令到PLC,系统即处于自动控制模式下。

在中控模式下,PLC接收调度中心发送的命令操控设备,PLC只有对中控命令选择的保护功能起自动保护功能,其他情况只是做监控功能。

改造后此上三种控制方式的优先级顺序为手动、自动、中控,其中自动、中控运行方式之间的切换采取“申请优先”的方式,通过程序执行,实现无扰动切换,使系统根据实际情况人工远程调度操作的控制方式。

3、优化控制闭环

为了减小水锤效应,最大限度的保护供水管道,在电动阀开关时避免急开、急关。现以PLC控制电动阀开控制为例:当PLC接到中控开阀命令后,先开启开度至20%,停30秒再开启至40%,再停30秒核对每次升20%启至全开。在设定时间内没有到达全开位则向上位机发送“开故障”信号,故障存档。

4、设备故障监测,

4.1开故障:在一步化启停程序中,程序送出“开执行信号”后,在设定时间内没有到达全开位或仍在全关位时PLC判为“开故障”,立即切断阀门动力电源,向上位机发送“开故障”信号,故障存档。

4.2关故障:在一步化启停程序中,程序送出“关执行信号”后,在设定时间内没有到达全关位或仍在全开位时PLC判为“关故障”,立即切断阀门动力电源,向上位机发送“关故障”信号,故障存档。

4.3热故障,过扭距故障:当PLC检测到电动阀的热故障或过扭距故障时立即切断阀门动力电源,向上位机发送故障信号,故障存档。

5、保护功能

从原有手动、运行、全开位、全关位、故障控制量的基础上增加遥控、阀开度、开控制、关控制。通过PLC检测上位机应答信号,若无应答,则PLC输出复位信号,带动复位,继电器给设备复位,应对原有系统设备死机问题。

四、改造效果

在瓜沥、楼塔、河上等多个加压泵站及关键联络调节阀进行PLC及wincc程序改造后,在供水调度中心,实现远程对设备进行监视和操控,大大减轻工作强度,实现现场无人值守,累计节约费用超过50万元,同时减少突发爆管后的水量损失,提升区域供水管理能力。通过改造实现对压力、流量、水质、温度等数据实时监控,和阀门、泵机等设备远程操控,提高运行安全、降低生产能耗、提高劳动效率,基本形成供水系统物联网雏形。

参考文献

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作者简介:吴国伟(1979—),男,浙江杭州人,中级职称、研究方向:自动化控制技术研究及应用

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