内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司内蒙古029200
摘要:在运行方式取代了电厂传统分散母管制方式后,机、炉、电得到统一管理,电厂运行管理中,还结合了信息技术,所以相关的运行系统自动化程度非常高。基于此,电厂中的汽轮机设备也需要做好优化设计,以满足运行需求。但在实际中,汽轮机改造优化并不简单,其本身存在很多问题,这些问题发生在配汽方式、启停控制等方面,技术人员还要针对现状,提出有效的优化措施。
关键词:电厂;运行;汽轮机;优化措施
优化后的汽轮机不仅可以满足电厂生产要求,还可以使集控运行系统的额资源调配效果更显著。在汽轮机优化中,技术人员可以从配汽方式和启停方面入手,使其运行受控,还可以将汽轮机机组和循环水泵等作为重点优化对象。在汽轮机运行中农,还要做好维护管理工作,如此汽轮机才能满足运行要求。本文主要针对电厂运行汽轮机的优化措施进行分析。
一、汽轮机存在的问题
(一)汽轮机的配汽方式
汽轮机配汽方式有多种,顺序阀方式或单阀方式都能满足汽轮机运行需求,但其适用阶段不同,前者主要应用在高负荷阶段,后者主要应用在低负荷阶段,高负荷阶段的运行效率一般能达到标准要求,低负荷阶段会造成能耗问题。[1]在汽轮机生产运行中,两种方式经常结合起来,一起使用,但单阀方式缺陷需要得到改善,其才不会对汽轮机运行效率造成负面影响。
(二)汽轮机启停
汽轮机运行中,转子运行状态不会始终如一,即使汽轮机处于正常状态,转子也会发生变化,变化主要为表面蒸汽参数,该变化还会引发内部温度变化。所以汽轮机中的转子会处于高压高温工作状态。在转子变化过程中,参数处理容易出现失误。该失误对能耗控制影响最大,当汽轮机处于启停状态时,能耗会失控,能量消耗会变大,而汽轮机本身的运行情况和质量也会受到负面影响。
(三)密封水系统问题
汽轮机给水泵轴端需要处于密封状态,在实际中,经常采取消除间隙的迷宫密封方式来保证轴端的封闭性。[2]该密封措施虽然可以满足轴端密封要求,但会对密封水回水造成影响,使其不能在水泵停止运行时,及时反应回水。这种反应不及时现象还会使水流经油箱,污染油质,这会给汽轮机运行带来安全隐患。
2汽轮机检修前的准备阶段
2.1原始数据的收集
在汽轮机检修前,对机组运行情况进行详细的检查记录,对DCS有关数据进行拷贝,掌握机组的运行健康水平,如轴瓦振动、温度、各监视段压力和温度,重要辅机如凝汽器、高压加热器端差,机组的热耗率是否降低幅度较大等。
2.2检修项目的确定
根据有关标准、导则、设备运行情况和设备台账资料,确定汽轮机检修项目,预算检修费用。根据检修项目制定采购备品和材料清单,做好易损件和确定要更换的备品采购工作。
2.3安全措施、组织措施、技术措施的准备
检修开工前,制定好检修的安全、组织、技术“三措”,针对安全性要求高的工作必须制定专项安全措施,如高空作业、大型起吊作业、有限空间作用、动火工作、危险性高的交叉作业等;根据检修项目,合理安排技术人员和检修队伍;制定检修项目的验收标准、验收规定、专项技术措施,确定施工重要节点,绘制施工里程碑计划和网络图;确定主要设备的摆放位置,绘制检修平面布置图。
2.4工器具的检查、准备
汽轮机检修前,对检修过程需要的通用、专用工器具进行检查;对电动工具的绝缘进行测量;对螺栓加热柜、加热棒检查清点;对润滑油大流量滤油装置进行检查;对行车、钢丝绳、卡环、吊环、转子起吊工具进行认真检查和试验。
3检修解体阶段
3.1汽缸自然降温,拆除保温
机组停机后尽早进行排氢,汽缸最高温度降低到150℃时停止盘车,缸温降低到120℃后停止润滑油泵,可以搭设脚手架拆除导汽管保温,逐步拆除中低连通管和高压导汽管温度。汽缸温度100℃时拆除汽缸全部保温,用吸尘器清理好汽缸保温。
3.2螺栓标记,部件解体
将汽缸螺栓标记,按规定顺序热松螺栓。在解体汽缸的同时,对轴承座进行解体,拆除联轴器螺栓。
3.3中心复查,测量通流间隙
进行全实缸中心复查,复查结果和上次组装进行对比。中心复查后,起吊汽缸上半部分。在吊出高压、中压、低压上外缸、上内缸和上隔板后,将汽轮机转子推向工作侧,测量推力间隙后,进行通流检修测量,通流测量0°和90°两个位置,检查通流和标准、上次组装数据有无大的变化。测量轴瓦、油档间隙,汽缸、隔板膨胀间隙,主汽阀、调阀阀门行程等。汽轮机各项测量工作完成后,将缸内部件吊出,进行清缸。
4检查修理阶段
4.1紧固件、动静部件金属检验
检查修理阶段,对汽缸M32以上合金螺栓、螺帽进行硬度、金相检查;对轴瓦、推力瓦进行着色、超声检查,检查乌金是否有脱胎现象;对汽轮机动叶片根部进行清理,检查是否有裂纹。检查喷嘴、隔板等是否存在缺陷;对汽缸、导汽管焊缝进行检查,对导汽管弯曲部分的背弧进行检查。
4.2全面检查
测量汽轮机转子大轴弯曲、推力盘瓢偏、汽缸中分面间隙,检查缸面是否存在吹损;检查主汽门、中主门、调门门杆弯曲,阀碟接触情况,门杆间隙测量;检查疏水管道弯头壁厚等。
4.3转子中心和汽封间隙调整
对发现缺陷的缺陷进行迅速彻底处理,检查轴瓦接触完好,吊入轴瓦后调整转子中心。汽轮机转子中心调整好后,采用全实缸滚汽封方法,测量汽封间隙。检修数据表明,座缸轴承座由于低压缸刚性差半缸和全实缸标高变化较大,必须采用全实缸调整汽封间隙。引进型机组#1轴瓦没有下瓦枕,调整中心时只能调整瓦块底部垫块,在汽缸扣缸后,由于汽轮机转子和隔板之间汽封间隙很小,翻瓦时转子和隔板顶住下瓦还无法翻出,有缺陷无法处理。
5组装试运阶段
5.1组装验收
汽轮机组装阶段,要严格执行验收制度和验收标准。主汽阀、调阀组装时对阀门接触进行涂红丹实际砸线验收。在汽轮机扣缸时,所有工作人员必须穿专用工作服,所有工器具、测量工具登记造册、专人管理,小工具一律绑带,上岗人员一律不得带任何无关东西,无关人员不得进入扣缸现场。扣缸前,所有孔洞用窥镜检查无异物。扣缸工作连续进行,扣完缸及时封堵所有孔洞,并采取现场专人值班。
5.2滤油和保温
在扣缸和封轴承座后,立即进行润滑油大流量冲洗,EH油系统装上冲洗块冲洗,在润滑油化验合格后,进行抬轴试验,投入盘车。EH油质化验合格后,拆掉冲洗块,装上伺服阀、电磁阀等部件。在滤油的同时,对汽缸进行保温。
5.3仿真试验
在EH优质合格、热控工作完成后,进行主汽门、调阀行程试验,阀门行程调整完成后立即进行静态仿真试验,从机组挂闸到阀切换再到带负荷整个过程全部模拟一遍。对机组TSI、ETS测量系统和保护系统进行模拟试验。
5.4阀门严密性试验、超速试验
汽轮机冲转后,对主汽门、调阀进行严密性试验。在机组带低负荷暖机4小时后,发电机与电网解列,进行超速试验,超速试验合格后机组再正式并网,整个汽轮机检修工作全部结束。
6结语
汽轮机检修是火力发电厂的重要工作,必须高度重视、准备充分、科学安排,组织好检修队伍和技术人员,制定详细检修专项措施,严格执行检修验收制度,确保机组启动一次成功。
参考文献:
[1]叶博.电厂运行中汽轮机运行优化策略探讨[J].机电信息,2018(36):81-82.
[2]尚余鹏.浅谈电厂运行汽轮机运行的优化措施[J].南方农机,2018,49(05):148-149.
[3]覃成刚.电厂设计与运行技术探讨[J].河南科技,2016(13):29-31.
[4]杨昌城,林祯烜.电厂运行汽轮机运行优化措施探讨[J].工业设计,2016(03):125+127.