卷取机旋转油缸损坏原因分析及设计优化

卷取机旋转油缸损坏原因分析及设计优化

论文摘要

本论文主要解决宝钢股份某热拉伸平整机组卷取机旋转油缸活塞杆断裂的问题。简要介绍了此机组卷取机旋转油缸结构和工作原理,通过对旋转油缸以及活塞杆一系列数据进行现场测绘、理化检测、有限元分析,旋转油缸活塞杆断裂的主要原因是:活塞杆与芯轴拉杆结合处,倒角过小,容易造成应力集中,这个从多次的有限元分析中可以明显看到,此处的安全系数往往最低;材质选型时采用C45E+H+N(45#钢正火)的棒材,二次加工后活塞杆最小处加工到直径Ф80 mm,按照国内生产工艺,此时应该做调质(淬火+回火)等热处理,但是厂家未做相应的热处理,且厂家提供的棒材材质报告值明显与金属材料理化检测值存在差距。本文提出设计改进措施:旋转油缸活塞杆材质进行优化改进,采用材质42CrMo4+QT(调质处理),原先芯轴膨胀时的应力集中点倒角由R1修改为R8(与之配套的联轴器倒角做相应的调整);优化卷取机芯轴膨胀时候的液压压力(参考以往硅钢同类机组,芯轴膨胀压力设定为10 MPa),优化后的卷取机芯轴膨胀情况进行了有限元分析,使用安全系数大大地提高,证明新设计的活塞杆是安全可靠的。后续生产跟踪结果证明卷取机旋转油缸活塞杆断裂问题得到很好的解决,提高了机组卷取机的稳定性和可靠性。

论文目录

  • 0 前言
  • 1 机组生产能力及故障
  • 2 卷取机旋转油缸结构及工作原理
  • 3 卷取机旋转油缸活塞杆断裂原因分析
  •   3.1 金属材料理化分析
  •   3.2 小组技术讨论
  •   3.3 有限元应力分析
  •   3.4 旋转油缸活塞杆断裂原因
  • 4 旋转油缸后续改进措施
  • 5 结 论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 张俊峰

    关键词: 旋转油缸,活塞杆,理化检测,有限元分析,设计改进

    来源: 重型机械 2019年04期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

    专业: 金属学及金属工艺

    单位: 宝钢工程技术集团有限公司

    分类号: TG333.24

    DOI: 10.13551/j.cnki.zxjxqk.2019.04.014

    页码: 64-68

    总页数: 5

    文件大小: 1142K

    下载量: 31

    相关论文文献

    • [1].180°旋转油缸改造[J]. 科技创新与应用 2016(14)
    • [2].一种旋转油缸工作原理及常见失效模式[J]. 现代制造技术与装备 2019(08)
    • [3].密炼机卸料门液压系统改造[J]. 橡胶工业 2009(10)
    • [4].一种液压控制的吊卡旋转装置研制[J]. 机械工程师 2016(10)
    • [5].超长斜支撑旋转油缸防垂研究[J]. 中国高新技术企业 2013(19)
    • [6].球阀用快关气液联动装置的设计[J]. 阀门 2019(04)
    • [7].高炉液压泥炮跑泥故障的原因分析与处理[J]. 鄂钢科技 2013(03)
    • [8].开卷器旋转供油装置故障分析及对策[J]. 装备维修技术 2013(Z1)
    • [9].1700热轧线塔形卷塔形消除装置的设计及应用[J]. 冶金设备 2015(06)
    • [10].叶片辊轧机传动系统动力学特性仿真与分析[J]. 锻压技术 2019(04)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    卷取机旋转油缸损坏原因分析及设计优化
    下载Doc文档

    猜你喜欢